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中国宝武新钢炼铁事业部精益产线创建成效初

中国宝武新钢炼铁事业部精益产线创建成效初    

截至4月中旬,中国宝武新钢集团炼铁事业部通过产线改善攻关,3条精益产线释放出巨大潜能:2500立方米高炉作业区高炉综合焦比与挑战目标相比低4.3千克/吨铁;化产作业区粗苯产量平均日产突破100吨关口;三烧作业区的转鼓强度指标达到79.57%,3条产线均达到去年以来历史最好水平,创建成效得到了创建机构与公司职能部门的肯定。

今年初以来,新钢炼铁事业部大力开展精益产线创建活动,把创建作为提高效益效率和降低成本的有效措施,在部属20个作业区有的放矢推进现场精益、设备精益、生产精益、品质精益,并精心打造6条核心精益产线和7条关键精益产线。该部围绕工作重点,成立创建工作组,制订创建方案,明确职责和责任人,明确精益产线创建名称;邀请创建机构专业老师到产线作业现场进行专项辅导,并加大对13条精益产线的宣传力度,让精益产线理念贯彻落实到每个员工的实际工作当中;围绕精益产线创建中的重点、难点,积极展开产线改善攻关,要求各作业区对标找差,与历史最好水平、同行先进水平相比,制订赶超计划与精益改善措施,想方设法提高设备作业率,减少各类故障、改进工艺流程、提升产品质量,完善降本增效措施,实现优质铁水、优质成本、优质服务的目标。

在推进精益产线创建过程中,新钢炼铁事业部2500立方米作业区、三烧作业区、化产作业区等产线全线突击,在困难和挑战面前,表现出不服输的拼劲、打不垮的韧劲,找准切入点,开展科技攻关。

该部2500立方米高炉作业区以低碳、低消耗、低排放为目标,开展了降低综合焦比、降低炼铁成本课题攻关,从原料、设备和操作入手,重点加强烧结矿质量管理,确保槽下筛分,减少入炉粉末,强化上下道工序沟通,根据原燃料质量变化,优化操作流程,提高煤气利用率,使高炉综合焦比在3月份达到了478.3千克/吨铁,比挑战目标还要低4.3千克/吨铁。

该部三烧作业区针对“员工操作技能参差不齐,钙质生石灰活性度不稳定、焦粉中固定碳含量波动、机头除尘卸灰阀漏风”等影响产线转鼓强度的因素,采取强有力的措施:严格执行生产操作标准化作业卡;密切跟踪钙质生石灰活性度;减少配碳波动;加强设备点巡检,跟踪烟气入口氧气含量,及时判断漏风部位并封堵,从而确保了产线转鼓强度稳步提高。

过去,该部化产作业区粗苯产线粗苯产量偏低,严重影响企业的效益。为提高粗苯产量、多创效益,该部化产作业区一是提高蒸汽压力,二是减少和杜绝煤气净化系统蒸汽的跑冒滴漏,三是开展执行标准化作业培训,四是针对洗苯面积不够,增开洗苯塔,从而使化产这条产线粗苯日均产量突破目标102吨,3月份达到105吨。

截至目前,在新钢炼铁事业部已启动82项专题改善中,已有30项专题改善取得成效,改善率达到36.58%。

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