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近40万立方米采出水实现资源化回用——我国气田采出水深度处理技术获突破

近40万立方米采出水实现资源化回用——我国气田采出水深度处理技术获突破

  10月17日,从中原油田普光分公司传来消息,该公司研发的《酸性气田采出水资源化利用成套技术》项目成功实现低成本气田采出水深度处理和回用资源化,成为该领域的国内首例。

  据了解,随着气田开发的持续推进,开采过程伴生的高含硫、高盐、高硬度、高有机物及氨氮废水逐年增加,且处理难度大,安全风险和转运回注成本高。为此,从2018年开始,该公司开始研发气田采出水深度处理资源化利用工艺。

  “根据气田采出水的特点,我们需要先脱硫,再脱出有机物和氨氮,最后再脱盐。”该公司采气厂天然气开发研究所技术专家刘二喜说。

  为脱出气田采出水中的硫化物,技术团队开发了“水质改性+负压气提脱硫+化学定向氧化除硫”的高含硫采出水多段式精准脱硫技术,实现气田高含硫采出水的安全除硫;对经除硫后的高浓有机物采出水,研发了易生化有机物A/O生物降解-复杂难降解有机物臭氧开环加氧-开环有机物BAF生物降解工艺,形成了选择性梯级绿色处理技术;对于酸性气田高盐采出水,研究出气田水膜蒸馏处理技术,开发了抗污染低能耗高/低压反渗透膜耦合MVR蒸发工艺,形成了膜法耦合蒸发节能处理技术,实现了高盐采出水的节能处理。

  “该工程投运以来,日处理气田产出水能力达1000立方米,其中80%以上的产出水变为中水可作为净化装置循环补水,剩余的浓水进行非深层回注,气田产出水实现零排放。”普光分公司采气厂污水处理站技术主管罗廷辉介绍,预计每年可减少地层回注水量约12万立方米,既大大降低了回注的成本与风险,又减轻了收纳水体环境自净压力。

  日前,经由中国石化能源管理与环境保护部、石油化工科学研究院等联合组成的专家组鉴定认为,该技术整体达到国内领先水平,市场前景广阔,成果转化程度高,资源节约与环境效益显著。

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