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枣矿集团:看!柴里煤矿践行“一提双优”的新面貌

 

近日,柴里煤矿综采二区的职工喜上眉梢,谈论最多的是ZF9000液压支架的使用,这是柴里煤矿历史上第一次使用大采高自动化液压支架,并实现了取消夜班生产,掀开了54年老矿高质量发展的新篇章。

新装备系统带来新变化

“我们2月24日正式采用9000支架生产,一次性采全高4.2米,煤炭回收率几乎可以达到100%,一个月大概能多出5000吨煤!”综采二区区长黄成东高兴地说。

柴里煤矿是一座建矿54年的老矿,历经三次改扩建,生产系统复杂、设备老旧、开采难度大,实现取消夜班生产,对于这样一个老矿来说,要付出比其他矿井要多得多的努力。柴里煤矿按照集团公司实施“一提双优”工程工作要求,2017年来,相继启动了井下煤仓扩容,钢带机、主运皮带等运输系统升级改造,一、二水平主运皮带集控改造,老旧5200型液压支架电液控升级改造,以及西翼3上605工作面新上整套综采机组等。

“通过装备升级,干活的人少了,安全性高了,劳动强度降低了,效率高了。”综采二区生产班长李孔祥说。先进设备,提高单进水平,为提工效、保接续打下基础,弥补了矿井生产人员自然减员的缺口。

今年年初,该矿完成了井下17部主运皮带机、21个给煤机的集控系统改造,积极引进大功率掘进机、矿用液压装载机及冲击式大功率锚杆钻机等先进设备;对南强力皮带提速改造以及井上下10个变电所、配电硐室和架空乘人装置集控改造,提升装备水平、优化生产系统、优化劳动组织,取得了丰硕成果。例如,该矿西翼生产系统已停用10多年,巷道失修严重,经过艰苦努力,实现了6部皮带、3部液压闸门通过皮带集控室进行远程画面监视和集控操作,岗点工减少15人。

该矿井下新建、扩建了7个大煤仓,井下的储煤能力提高到了1.2万吨,形成了“放仓时有量、灌仓时有空间”的格局,能够直接促进采区和主运的皮带实现集中的开停、满负荷的运行,不仅提高生产循环的稳定性,而且大幅降低了生产成本。“仅此一项每年可节约电费600余万元,为提高集约生产能力打下了坚实基础。”副矿长顾洪利说。

柴里煤矿围绕系统优化、装备升级做了大量工作,不断提高矿井弹性生产能力和抵御市场风险能力,降低系统运行费用,减轻职工劳动强度。随着生产系统的不断优化、完善,井下主运系统“卡脖子”现象以及工作面生产能力受限的问题得以解决,为均衡有序生产奠定了坚实基础。

新工作措施推进新生活

3月1日起,该矿取消了采煤区队夜班生产,实施掘进区队周末集中休班,这是柴里矿发展史上具有里程碑意义的标志性事件。

“以前上夜班时,凌晨3点到4点,人最困,很想休息,精力不集中,安全保证不了。”综采二区党支部书记马井怀说。

孙景峰是综采二区的一名支架工,以前上夜班,白天大部分时间都在睡觉,吃饭时间不正常,一般都是一天两顿饭,对胃影响大,三年夜班,就得了胃病。“不上夜班,我最深、最切实的感受是身体变化大。”孙景峰说。

他现在按照正常人的作息时间休息,不上夜班,可以和家人一起吃完饭、看电视,还能逛逛广场,矿上建设的4个美丽广场,晚上一直没有时间去看看那些流光溢彩。

“取消夜班,最大的好处有两个,一是避开夜班人机缺陷风险,保障了安全生产;二是有利于职工的身心健康。”党委书记赵连永说。

现在的柴里煤矿工作面实现了远距离供电供液,从200米变成500米,减少迁移次数。采煤工不要维护、不要回料,不要回收放顶,提高了安全性和煤炭回收率。井下的人行车、共享单车、猴车、助力车可以把职工一直送到工作面。

“上了30多年班,从没想到猴车会一直通到工作面,我这老腿脚享福了。”老工人张庆振说。

下一步,柴里煤矿还要持续加大系统优化、装备升级工作力度,认真研究制定矿井“一提双优”中长期规划,实施井下储装运系统一体化改造,在具备条件的工作面顺槽安装架空行人装置,不断减轻职工的劳动强度。

“随着‘一提双优’工程的深入推进,职工劳动强度和劳动时间不断降低,而全员工效却同比提高12%,现在职工工作更加轻松、生活更有质量、更体面、更有尊严,让老矿紧跟时代发展的步伐。”矿长李文深有感触的说。

(房蓝军)

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