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新矿集团:华丰煤矿:智能化选煤推动效率效益双提升

本网讯 日前,笔者参观华丰煤矿洗选加工部时发现:偌大的重介车间内,各类选煤设备在不停的运转,但车间内见不到操作人员,真正实现了以智能化选煤推动效率效益双提升的重要转变。

“从原煤入厂到精煤进仓,整个生产系统全流程每个小班只有二十五人在岗。厂里通过生产系统智能化改造,降低了工人劳动强度,减少了大量小班作业人员,提高了生产效率和经济效益,全厂干部职工由2012年选煤系统改造之初的400多人减少到现在的169人,这源自于我们对实效项目的推进和前沿性项目的公关。”该矿洗选加工部经理贺强介绍。

坚决落实自动化减人。“我们成立了选煤创新工作室,通过系统优化、设计优化共同推动‘机械化换人,自动化减人,智能化无人’工作的推进。” 该矿洗选加工部党支部书记陈玉军说。

今年以来,他们积极实施了精煤3#皮带延伸改造工程,一方面使精煤仓储量提高了近1000吨,另一方面实现了精煤3#皮带无人值守,减少岗位工3人;完成了优化浅槽入洗系统改造工作,通过自行设计安装一条皮带输送机,并对下料槽进行了改造,代替浅槽入洗刮板,从而有效减少了设备运行故障,同时实现减员3人。

积极开展技术公关。针对浮精回收效率低、煤泥发热量高的问题,他们将原备用1#耙式浓缩池设为浮选入料缓冲池,使浮选流量均匀稳定;并将矿浆准备器由上部入料改为底部入料,使浮选药剂充分矿化,同浮选入料完全混合,入浮更加平稳。

“改造后沫煤产率降低1.74%,沫煤发热量和煤泥发热量分别降低了634卡/克和918卡/克,精煤回收率提高了2.0%,年可实现洗煤增收1680万元。”该矿洗选加工部技术员惠怀寅介绍。

持续推动装备升级。“今年4月份,我们完成了在线灰分仪的安装工作,实现了精煤产品在线实时检测,为洗煤工作提供可靠依据,保障了洗煤过程中最大限度的按照精煤灰分上限洗煤,提高了精煤产率的同时确保了产品质量。通过在线灰分仪的应用,使精煤产率提高了1.0%以上,年创经济效益840万元。”该矿洗选加工部技术员梁伟说道。

“到今年底,我们将通过洗煤过程智能化控制,洗煤参数在线实时监控,液位系统自动平衡,预计减少岗位人员9名。”该矿洗选加工部经理贺强介绍。

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