本网讯 良庄矿业紧紧抓住洗煤创效这个增效源头,围绕“科技选煤”的工作重点,进一步完善洗煤工艺,大力实施技改创新,不断提高洗选加工能力和精煤产出率。
该公司根据矿井原煤质量变化,粗煤泥量大且较难选,煤泥重介分选已不适应当前煤质情况的实际情况,组织职工先后到内蒙能源中心洗煤厂、华丰煤矿洗煤厂进行专题调研,并邀请山东科技大学相关专家、洗煤厂设计院专家、洗煤厂技术骨干开展专题分析,对公司洗选设备三锥角旋流器的改造进行可行性分析,通过论证逐步确立了系统改造的具体方案及改造步骤。
为了提高改造效率,节约时间投入到生产中,该公司整合现有的人力、物力,并抽调相关专业人员组成后勤保障队伍,为改造工程的提前完工打好了坚实的基础。自1月12日,三锥角旋流器改造正式施工,到2月4日试车成功,经过24天的努力,该公司顺利完成了重介清水池、精煤振动筛、精末提升机的撤除,以及7台弧形筛、1台高频筛、2台渣浆泵和配套管路的安装。该公司洗选项目部经理方义良说道:“我们提前完成了改造任务,比原定计划少用了11天,设备早一天投入运行,我们就早一天获利,按照年处理原煤120万吨,精煤回收率提高2%计算,改造后年经济效益可提高2400万元。”
为了进一步控制成本、节约费用,该公司还紧抓材料关口,在保证质优价廉的基础上,对改造中所需要的设备、物料采购采用招标比价的方式进行购买。同时,还抓住设备安装调试这个关键环节,将安装过程细化分解到每位职工身上,确保各个环节衔接有序,平稳推进。据悉,该公司此次洗选设备升级改造,全部实现自主进行,累计节约人工、材料费用约150万元。