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荒煤气无变换制氢装置稳运530天

 截至5月25日,陕西东鑫垣化工有限责任公司荒煤气无变换提浓制氢技术装置已连续稳定运行530天。陕西省石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定认为,该技术达到国内领先水平,是我国现代煤化工产业中煤焦油加氢制油新的制氢工艺路线,经济、社会、安全效益显著,其产生的有效气(CO+H2)可合成多种化合物,在煤化工相关领域同样具有较大的应用价值。

  中低温煤焦油加氢制油是陕西榆林兰炭企业开发的、具有地方特色的煤炭综合利用技术,被称为“榆林版煤制油”。煤低温热解产生的煤气中的氢气经分离提纯用于煤焦油加氢,是该产业的关键工艺技术。

  东鑫垣公司拥有120万吨/年兰炭、50万吨/年煤焦油加氢、2万吨/年金属镁、2×25MW热电联产项目,其中制氢装置采用PSA变压吸附制氢技术。

  该公司有关负责人介绍,与常规的煤焦油加氢工艺不同,东鑫垣公司形成了兰炭—轻质化燃料油—金属镁—发电循环产业链,提氢后的解吸气须保留其中的CO组分,作为金属镁装置和发电装置燃料。为保证燃料热值指标,该公司选择荒煤气无变换提浓制氢工艺路线。

  2016年6月以来,东鑫垣公司组织技术人员针对该技术开展攻关研究,作为全国首套含氧制氢装置,在国内没有成熟的工艺和实践可借鉴的困难情况下,东鑫垣公司依靠自身技术力量在不到3个月的时间里,就提出了整改方案。他们结合煤焦油加氢—金属镁耦合生产、富含CO解吸气用于金属镁生产燃料、荒煤气制氢无需变换等特点,开发出荒煤气无变换提浓制氢技术。随后,他们在2016年10~11月组织实施技术改造,11月底PSA变压吸附制氢装置开车,12月12日煤焦油加氢工艺流程打通并产出合格油品,至今装置稳定运行。

  2017年11月,神木煤化工产业有限公司组织专家对生产装置进行了现场考察和72小时性能考核,结果表明各项参数保持稳定,其中脱氧塔出口氧含量0.005%~0.008%,完全满足安全生产要求。今年2月,该技术获得国家专利局实用新型专利证书。

  在5月中旬陕西省石化联合会组织的成果鉴定评审会上,专家指出,东鑫垣公司通过在提浓工段与提纯工段增加脱氧装置,解决了荒煤气含氧制氢氧含量超出安全标准的技术难题,提高了含氧制氢装置设备的运行安全性;在脱氧装置进气口增加蒸汽加热器,能够有效控制提浓气的进气温度,保证脱氧塔运行稳定和脱氧效果,提高设备操作安全性能。专家认为,荒煤气无变换提浓制氢生产技术处于国内领先水平,其产生的有效气(CO+H2)在煤化工相关领域同样具有较大的应用价值。

  据悉,为进一步提升该技术的氢气收率、制氢能力及吸附剂使用周期,东鑫垣公司针对PSA含氧制氢技术制订了工艺优化方案,目前进入改造实施阶段,预计装置将于7月完成改造并投入运行。

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