为全力打赢全年生产经营攻坚战,万祥矿业不断深化精煤增收战略,紧紧围绕洗选工艺流程补短板、找不足,力争在现有工艺下实现洗选“极致化”。
近日,他们针对洗煤厂浮选机跑粗现象展开课题攻关。工作人员在采样中发现,精煤高频筛以及后期加装的固定筛和弧形筛筛下物料中,粒级在0.25mm以上的占比较重,分别达到17.49%和5.44%,而厂内现有的两台浮选机对0.25mm以上的物料浮选效率较低,这就导致了一部分精煤损失到了煤泥当中,造成资源浪费。如果对两台浮选机进行设备升级,不仅投资金额巨大,且安装时限较长。如何另辟一条快捷高效的路子,成为破解难题的关键。
为此,该公司技术人员经过多方论证、科学推算,创新提出“循环分流截粗”方案,将高频筛筛下物料改至煤泥水桶,形成内循环截粗,并在三锥溢流处加装2台350mm的旋流器,提前把高灰细泥排出,同时,旋流器溢流分流去浮选,底流去一级振动弧形筛。此次改造仅用时7天,成功将浮选入料中粒级0.25mm以上含量由前期的16.67%降低至3.13%,彻底解决了跑粗问题。
“这个方案操作简单,省时省力。”该公司创新研究分院副院长刘峰介绍,“改造完成后,我们的精煤产率将提高1.4%左右,年可增加利润540万元以上。”
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