
山能讯“110工法是指回采‘1’个工作面,只需掘进‘1’条顺槽,保留‘0’个煤柱,达到工作面间无煤柱开采。”10月30日,在临矿集团里彦矿-400 米七采区 16705 工作面现场,该矿采煤技术员黄光见介绍说,用这种方法采煤,不但减轻了我们的工作量,而且煤炭回收也提高了。”
据介绍,里彦矿的下组煤是地质构造中等的薄煤层,面临着劳动效率低、生产成本高、万吨掘进率高、易造成采掘接续紧张的难题。如果按照过去的井工开采,需要掘进大量的巷道,工作面与工作面之间需留煤柱进行护巷,形成了条带孤岛煤柱,造成了大量的煤炭损失;如果留设不合理,还会使上覆岩层应力在煤柱处集中显现,对巷道造成破坏。
为解决传统开采方式的弊端,实现安全、高效、绿色开采,里彦矿在充分调研“110”工法技术基础上,结合高硫矸石较松软的特性,在16705工作面试行“矸石袋砌墙”沿空留巷开采。通过采用超高水充填留巷、预裂切顶卸压自动成巷、矸石袋砌墙充填留巷等技术方法,形成了一个回采工作面仅需掘进一条巷道、一条切眼的采掘生产模式,实现了工作面间的无煤柱开采。
“采用这种开采方式,用充填矸石墙替代煤柱,可以确保安全生产,对于提高煤炭回收率、增加矿井效益具有重要意义。”该矿党委书记、矿长梁宝成介绍说。
在矸石袋砌墙充填留巷中,他们充分利用废旧工字钢、钢梯、锚网,将充填的矸石袋紧固形成一个整体,隔断采空区,用来支撑顶板,从而达到沿空留巷目的,并将其用于下一个工作面开采。
“我们分别在七采区 16705 工作面、16703工作面和九采16902工作面,共计留巷 2600 米,多回收煤炭17000 吨,增收1100 多万元。此外,少掘进 1 个巷道就能省下 676万元投入,可以说是‘两全其美’!” 矿总工程师张全川说。
升井后的矸石含有一定量的硫化物,处理不当容易造成二次污染。通过矸石充填,可大大减少矸石提升量和外运成本,年节省运矸费近50万元,实现了绿色开采。
据悉,在“110 工法”成熟应用的基础上,该矿将目光瞄向了更为先进的“工法”。下一步将在六采区 6 个工作面推行应用“N00 工法”,改变传统采煤工作面与巷道布局方式,实施无巷道掘进、无煤柱开采,整个采区设置一条回风巷、一条进风巷、一条辅助运输巷兼运煤进风,最终实现了薄煤层无煤柱安全高效开采,为集团实施无煤柱绿色开采蹚出一条新路径。
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