
8月3日,山东能源集团“去煤泥化”现场推进会在枣矿集团滨湖煤矿召开,通过听取汇报、座谈交流、实地调研,该矿“去煤泥化”经验做法得到了与会人员认可,为优化洗煤工艺、提煤质、增效益发挥了促进作用。
作为薄煤层矿井,滨湖煤矿井下主采16层煤,煤质特性整体粒度偏细,粒级界限不明显,0.25-0.5mm的煤炭含量较高,虽然采用旋流微泡浮选柱作为煤泥分选设备,但是浮选柱入料中粗颗粒偏多,入料浓度不稳定,浮选柱性能没有得到最大利用效率,造成了尾矿灰分偏低,煤泥热值偏高。
该矿认真落实能源集团和集团公司关于“强化煤质管理,原煤灰分同比下降2-3%;精煤回收率同比提高2-3%;尾矿灰分≥75%,逐步消灭煤泥产品”要求,积极开展技术诊断,科学分析产品性质,通过设备升级改造、优化施工工艺和施工流程,实现了对煤泥中低灰精煤的有效回收,在提高浮选精煤产量的同时,也提升了尾矿灰分,大大提升了经济效益。
“我们积极调节浮选柱入料平衡,使浮选滤液水均衡进入浮选柱,稳定入料浓度。并将浮选循环压力提高到0.20MPa,增加充气量,保证浮选床层稳定。”该矿洗煤厂工程师徐宾说。
他们通过粗煤泥回收和浮选系统回收其中的低灰精煤,进一步降低煤泥发热量,今年上半年煤泥产量4.94万吨,同比降低2.61万吨。从7月份商品煤销售结果来看,煤泥灰分连续3次超过77%,热值均低于700大卡。
同时,该矿将高频筛更换成了型号为FY-HVS-2520筛分效率更高的叠层细筛,综合精煤产率由原来的50.02%提高至52.12%,折合成综合精煤回收率提高了2.10%。
“‘去煤泥化’后,浓缩机底流浓度提高,底流易沉淀、堵塞管路,我们在尾煤压滤入料桶底部增加了高压风管路,防止煤泥沉淀而损坏压滤入料泵。”该矿洗煤厂厂长靳家成说,他们充分发挥井下主运TDS智能选矸系统的效能,对生产出的原煤全部进行分选,降低原煤灰分,减少大块矸石上井,为释放洗煤效能提供了保障。
该矿坚持从采场源头抓好煤质,严格执行“等高采煤”的决策部署,正常生产期间按照采高控制标准,对实际采高超过考核采高的,严格执行超高扣产制度。认真执行分采、分运、分储,矿煤质验收小组,以工作面“进尺×煤厚”作为产量基数,每周对工作面的进尺和采高进行测绘,凡是超过基数上限的,一律视为割矸破底行为,将按照《滨湖煤矿煤质管理考核意见》进行严格的考核兑现。
“我们通过采煤源头控制、智能选矸管理、洗煤工艺优化等措施,全力抓好‘去煤泥化’工作,进一步提高煤炭质量和回收率,助推了矿井高质量可持续发展。”该矿矿长王成说。
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