先期投产的1号、2号烧结机设计年生产自熔性烧结矿195.7万吨,利用系数1.15t/(m2 & # 8226;手术率为90.4%。由于种种原因,烧结机利用系数未能超过1.0t/(m2 & # 8226;h)两台烧结机供应当时唯一的1513m3高炉,每月只能生产不到6万吨生铁,而且经常造成高炉停炉。新建的JISCO 2号750m3高炉计划于1989年底投产,届时生铁年产量将达到90万吨。因此,如何提高烧结机的生产能力已成为JISCO急需解决的问题。因此,本文做了以下工作。㈠产出研究。从1989年3月开始,公司各单位齐心协力,在第四季度与冶金部钢铁研究所一起进行了烧结机产量的研究。1.控制合适的混合料水分是混合料造球的必要条件,可以在烧结过程中获得良好的透气性,达到提高生产率的目的。攻关前烧结混合料水分控制在8.2%左右,是否合适还需要验证。
实验室测量了合适的造粒水分。结果表明,烧结矿适宜的造球水分为9.9%,粒度小于1mm的混合料含量随着水分的增加而减少。当混合物水分含量为7.8%时,粒径小于1mm的混合物含量高达36%。当混合料含水量为9/2% ~ 9.6%时,粒径小于1mm的含量仅为8% ~ 10%。虽然当混合料的水分含量超过10%时,小于1mm的颗粒含量可以降低到5% ~ 6%,但烧结过程会比较困难。从1987年至1989年第二季度不同混合料的含水量与产量之间的统计数据也可以看出,在1987年至1989年第一季度,当生石灰用量逐渐增加时,每小时产量逐渐减少。主要原因是混合料的含水量低于合适的水分值,水分值从1987年的8.9%下降到1989年第一季度的8.2%,因此每小时产量也从124t增加到1989年第二季度,混合料的水分含量增加到8.8%,每小时产量增加到118t,虽然水分含量与1987年相似, 每小时的产量减少了5.6t,这表明当生石灰的量增加时,含水量也需要增加。 JISCO烧结混合料水分比其他厂家高2% ~ 3%的原因是由JISCO精矿的特性决定的。2.添加生石灰强化烧结过程。酒钢烧结厂石灰车间1986年投产后,进行了烧结原料添加生石灰的工业试验。结果表明,添加3.14%的生石灰可使烧结机产量提高16.2%。由于当时立窑生产和制粉系统的一系列问题,生石灰在烧结原料中的比例一直很低。1989年10月,重点放在设备改造上。11月份生石灰比例上升,双机生产为2% ~ 4%,单机生产为4% ~ 5%。因此,烧结机的产量直线上升。烧结机产量随着生石灰配比的增加而增加,这也与生石灰活性的增加有直接关系。1989年在稳定生石灰活性的同时,逐步提高比例,用热水消化生石灰。年底,烧结机产量自投产以来首次达到设计水平。3.蒸汽预热混合料酒钢烧结原料水分一般控制在9.5%左右,这样高的水分,特别是在冬季料温低的情况下,对生产是不利的。早在1987年,我们研究酒钢红矿烧结时,就发现酒钢烧结矿过湿水分高达22.2%,远高于国内外其他工厂。为了减少烧结过程中混合物的过湿现象,提高烧结材料温度的唯一方法是增加水分含量。1989年10月底,混合物在混合罐中用蒸汽预热后,在二级混合器中安装了蒸汽预热装置。结果,二次混合机出口温度提高了16.5℃,在烧结机中达到67.1℃,比原来提高了13.47℃。此外,烧结系统的漏风率由原来的66.75%降低到55.42%。h)提高到1.04t/(m2 & # 8226;h)。【下一步】(2)采取其他造粒措施提高料层的透气性,控制合适的混合料水分,加入上面提到的生石灰,都可以提高造粒效果。为进一步改善制粒效果,自熔性烧结矿生产实践中采取了以下措施,以进一步改善料层透气性,达到增产目的。1.减小搅拌机的倾斜角度,延长造粒时间。酒钢烧结厂1号和2号烧结机使用的混合料在进入二次混合前由共用系统输送,从二次混合开始由子系统输送。在日常生产中发现,1号烧结机的每小时产量总是比2号烧结机高6t以上。通过肉眼观察烧结混合料,也可以看出1号机的粒度优于2号机。因此,现场测量了两个混合器的混合物,并校准了两个长度和直径相同的混合器的倾斜角度。
同时还发现,经两台混合机造粒的混合料中小于1mm的含量,在1号机中降低了84.26%,在2号机中降低了30.79%。同样,1号机1 ~ 3 mm粒级含量下降21.8%,2号机仅下降16.05%。两机混合料的平均粒径为4.52mm,1号机为2,2号机为3.71mm,说明2号混合机的造粒效果远不及1号混合机。对两台搅拌器的倾角进行校准后,发现1号搅拌器的编号为1° 40′58″,2号搅拌器的编号为2° 05′39″。因此,当混合机的填充率不变,转速相同时,物料通过1号混合机的时间为199s,而2号混合机的时间仅为160s,后来在大修时,2号混合机的倾斜角度减小,使两台烧结机的产量相等。2.在混料机出口增加挡圈提高填充率,生产中发现混料机填充率低。标定结果显示,1号机的灌装率为10%,2号机的灌装率为5.17%。为了提高混料机的填充率,1993年6 ~ 7月在两台混料机的出料端增加了一个高度为120mm的挡圈,使混料机的填充率提高到1号机13.22%,2号机13.15%。这种在混料机出口处加挡圈的方法,在混料机本身负荷不大的情况下,不仅可以作为一种造粒措施来实现,还可以在出口处增加造粒过程中对颗粒的挤压,从而提高颗粒的强度。3.预湿冷返矿提高造球效果。1986年以前,烧结用冷返矿拉进精矿仓,与湿精矿混合,再与原料混合。1986年4月,精矿和返矿分别混匀后,参与混匀的冷返矿和内部循环的冷返矿均未被水润湿。这种混合料不仅因内循环返矿量波动造成混合料水分波动,而且烧结后烧结矿强度差。返回矿石中有更多的干灰分。近年来,参与配料和内循环的返矿被提前润湿,使返矿作为造球核心的作用得到加强,造球效果得到改善,烧结成品率提高,从而对增产起到一定作用。(三)推广厚料操作技术。酒钢烧结厂厚料操作技术是在1978年冶金部鞍山会议后逐步推行的。之前烧结铺装厚度只有250mm,会后一下子提到料层300mm。1983年,利用2号烧结机大修机会,对烧结机尾摆架进行了改造,增加了台车挡料板。此后,材料层逐渐增加到500mm。由于厚料层操作技术的认真推广,混合料碳含量和烧结矿FeO含量下降,烧结矿不仅强度提高,成品中小颗粒含量也明显下降。
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