新疆阿希金矿原设计处理能力为750 t/d,采用全泥氰化树脂提金工艺。矿山前期处理的矿石以氧化矿为主,开采为露天开采。根据其矿石性质,原设计采用自磨和两段闭路磨矿工艺。在调试和生产过程中,发现其研磨工艺存在诸多不合理之处。经过多年的生产改造,目前的磨矿工艺能够满足生产需要。阐述了磨矿工艺的变革。
一、原研磨工艺存在的问题及纠正措施
阿希金矿原磨矿流程见图1,改造后流程见图2。
(一)自磨闭路不合理
1.原因分析
(1)调试中自磨返回砂的粒径较小。
(2)分级电机处于低负载运行状态。
(3)自磨机的自返矿不仅影响磨机的生产能力,还会造成磨机内耐火颗粒的堆积,增加磨机的电耗和生产成本。往往造成第一段负荷高,第二段负荷不足,调节困难。
2.整改措施
通过改造,磨矿工艺改为一段开路、两段闭路磨矿,并拆除了自磨机的单螺旋分级机。
3.实施效果
实践表明,实施此项整改后,每年可节电4.75万千瓦时,提高了原矿处理能力,降低了电耗,节约了生产成本。自磨排出的矿石细度确定为36% (-200目)以上,超过设计指标34% (-200目)。
(2)重选跳汰机影响调试和生产
1.原因分析
磨矿后排出的矿石进入跳汰机后,跳汰不能正常工作。原因是矿石冲击筛面,造成冷钢丝网变形或损坏(- 2 mm筛径),精矿粒度> > 5 mm,经常造成泵堵塞、卡泵,不能正常工作。其次,还造成摇床进矿管堵塞,精矿粒度> 2mm,精矿无法从树脂段锥浸槽排出。粒度较粗导致φ 1.2× 2.4m溢流再磨机的分级细度仅达到75目左右,达不到92% (-200目)的设计要求。进入浸出过程容易导致矿床的增加,不利于浸出。而且3.6m的高效浓缩机即使加大絮凝剂也不能完全沉降,经常处于浑浊状态,达不到工艺设计要求。
2.整改措施及效果
由于氧化矿易浸出,即去除重选系列不会影响回收指标,所以去除了跳汰机和摇床、锥浸和再磨。合格的磨矿细度进入12m高效浓密机,然后进入浸出作业。经过几个月的调试,生产指标完全达到原设计的浸出回收率指标,同时也节省了这部分重选的电能消耗,使流程得以顺利开启。
图1阿希金矿原磨矿工艺流程
图2阿希金矿改造后磨矿工艺流程
(3)φ3.2×3.5磨机负荷低,电耗高。
自磨工艺改造后,φ 3.2×3.5磨机进入初磨阶段的给料量和给料粒度均小于原设计参数。当原3.2× 3.5磨机填充率为40% (45t,钢球配比为φ 100: φ 80: φ 60 = 5 ∶ 3 ∶ 2时,磨机衬板使用寿命短,磨机成本高。其中电耗指标高达62 kWh/t,针对以上问题,经过不断探索,将钢球配比改为φ 80: φ 60 = 6 ∶ 4。由于进料粒度小,只能用φ 90钢球补充,磨机内钢球填充率降低到20t。实践证明,达到了-200目92%的分级细度的设计要求。
目前处理能力由750 t/d提高到1000 t/d时,上述参数可保证磨矿细度指标达标,选矿厂节电416万kWh/a,衬板使用寿命正常。
(4)细度不稳定。
1.原因分析
(1)磨钢球量过少或钢球配比不合理。
(2)磨矿浓度低,磨矿细度粗。
(3)矿石泵经常出现空现象,导致进入旋流器的压力不稳定,分级效果下降。
2.措施和效果
(1)检查两台磨机的日补加量,测量大修后装磨机时从大修磨机卸下的钢球斗数,计算多装或少装量及各球径的量,通过对比矿石量修正不同球径的补加量,以保证磨机的装球率和磨机效率。
(2)φ3.2×3.5磨矿浓度控制在75% ~ 83%,双螺旋溢流浓度控制在22% ~ 26%,细度控制在62% ~ 65% (-200目),使φ 2.7× 4磨矿浓度控制在60% ~ 70%,旋流器溢流达到92% ( (3)为保证细度,将旋流器内的空管和沉砂池喷嘴对准。
定期检查更换,在泵池中加入一定量的水,降低进入旋流器的进料浓度,有利于细度的提高。为了保证泵不喘气,通过增加750 t/d的处理量和调整泵的定轮降低泵的转速,细度可以达到92% (-200目)以上。
进入旋流器的泵改成了变频泵,可以根据处理的矿石量调节矿浆量,保证旋流器的溢流细度。缺点是高位回水的水管长期有结垢现象,增加矿泉水用量时有短缺现象,对磨矿浓度和细度有一定影响。现在车间检修已经疏通了管道,保证了生产的顺利进行。目前磨矿系列完全满足1000 t/d处理能力和浮选生产细度的要求,为今后生产创造了有利条件。
二。结束语
阿希金矿选矿厂有必要对磨矿工艺进行技术改造。这对矿山生产的发展和生产力的提高具有重要意义。同时对节能降耗、降低生产成本、提高经济效益起到明显的作用。
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