锅炉运行初期,监测数据表明,锅炉出口原始烟尘浓度高于设计要求,厂技术部门根据监测数据及锅炉工艺结构研究确定了整改方案,在锅炉检修期间,对锅炉炉堂结构进行了改造,增设了飞灰燃尽装置,开车后立见成效,锅炉出口原始烟尘浓度大幅下降,并根据监测数据随时调整锅炉炉排热负荷和炉堂送风量,使出口烟尘浓度稳定在设计值范围内,烟尘排放浓度也随着降低。降到800mg/Nm3时,经多次调整除尘系统运行参数烟尘排放浓度下降不明显,厂技术部门又对除尘系统进行研究,确定了改进措施:①桶壁光滑密封,处理后,一是减少水流阻力,提高除尘效果;二是减少漏内忧外患,加大风机出力;②喷嘴更新,更换新喷嘴,使布水效果更好;③环形布水管改造,改造原设计布水管在桶中间布水,将布水管提到顶部,增加水膜面积,增加水与烟尘的接触时间,除尘更彻底,使除尘效率提高;④喷嘴档板改造,将喷嘴档板改为更为合理的方向,改变布水效果,使除尘效率提高。实施后效果显著,排放浓度降为500mg/Nm3以下,达到国家标准要求。
烟尘监测是锅炉生产及除尘系统运行的眼睛,我们将继续不懈地努力工作,提供及时准确的监测数据,确保烟尘达标排放,减少空气污染,让我们生活在清爽的环境中。
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