今年下半年以来,该矿在进一步深化内部市场化的同时,积极打造自己的“专业化”队伍,先后成立了支架维修、皮带安装、采煤机维修、综掘机维修和地质勘探打钻5支内部“专业化”队伍,将原来外委、外包的部分工程转为内部“消化”,外委维修费同比降低了50%。
8月份,该矿优化人力资源配置,从掘进区队抽调部分职工到准备队、通防队,经过理论培训和转岗技能培训,在准备队成立了支架维修班和皮带安装班,在通防队成立了打钻班,担负起全矿支架维修、皮带安装和地质勘探、找煤扩量的任务。
“以前,只要支架坏了,都是直接升井运到厂家维修,有时一个支架油缸的密封出现问题,也要拉到厂家维修,不仅运输、维修费用高,维修周期还长。”在井下-500检修硐室,正在维修支架的班长王学东边干活边介绍,“现在,损坏的支架大部分都能在井下直接维修,既节约了时间和运输费用,又降低了维修成本。”
采访中笔者了解到,支架维修班每天下班后,都要召开一个简短的技术总结交流会,将当天的维修经验进行总结、分享。班长王学东通过维修实践,总结创出了“拆、托、拔、戗”四步检修法,不仅解决了支架侧护油缸拆卸困难的问题,还使拆卸速度提高了一倍,现在平均每班能维修3个支架。“通过边学边干边钻研,原来修不了的阀组等部件现在自己也可以修了。”该队队长张花勤说。目前,该队已维修综采支架50多个,节约外委维修费40余万元。
皮带安装班也顺利完成了6部皮带的安装工作,扩大了区队的业务范围,节约了外包工程费用。
为打造高水平的专业维修队伍,该矿充分发挥首席技师的核心引领作用,在综采工作面“三机”维修方面实现了突破。综采队首席技师王庆东具有多年的采煤设备维修经验,以他为带头人的采煤机维修专业队伍成立不久,就接手了一台电牵引采煤机的维修任务。“一上手,我们就遇到了采煤机摇臂电机难以拆卸的问题。”王庆东说。由于没有专业的拆卸设备,他们就通过使用煤油浸泡、火烤电机槽外壳、自制扒子等“土办法”,最终克服了困难,成功地把采煤机“大卸八块”。维修过程中,他们边学边干,不仅解决了一系列维修难题,也提升了班组维修人员的整体技术水平。8月份以来,在王庆东的带领下, 采煤设备维修组已先后对2台采煤机、3台综采工作面乳化液泵站等大型设备进行了大修并交付使用,节约外委维修费用近百万元。
通防队打钻班成立后,该队安排具有20多年钻探经验的副队长王友昌分管打钻班的工作,手把手地向8名“外行”传授钻探知识和经验。11月8日中午1点左右,跟早班的王友昌与工友们正准备提钻收工,不料在提钻过程中钻杆被卡住。他凭借多年的经验判断,是遇到了断层和泥岩。随即他指挥职工在风钻上接上风管,利用风压加大钻眼水流速度,将钻杆周围的泥岩稀释冲出,等钻杆松动后,再慢慢拔出钻杆。“一套钻杆和钻头价值2万元,打钻班必须学会处理这些常见问题。”王友昌告诉笔者。在他的带领和指导下,打钻班解决常见的塌孔、取断钻杆等技术问题,实现了每班2人独立作业,三班循环作业的正规工作流程,打钻速度也由刚组建时的每班6米,提高到现在的20多米。
下一篇:转型及并购或成明年煤炭行业关键词
上一篇:关于动力煤期货培训师选拔工作通知
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。