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从西安事故看液化石油气储罐根部阀门法兰泄漏的危害及技术防范措施研讨

从西安事故看液化石油气储罐根部阀门法兰泄漏的危害及技术防范措施研讨 本文进而论述了如何预防和处置此类事故的技术防范措施和相应对策。特别是文中提到在大型液化气储罐加装“应急注水装置”的技术属于全国首创,它是防止此类事故有效的技术措施,它有成功地在事故中应用的先例,得到上级主管部门的肯定和全国各界同行的好评。    文章最后为更好地吸取西安事故的教训,论述了如何加强管理、建立事故应急方案和突发事故快速反应机制,并应组织重要岗位职工进行模拟事故演习,以真正提高企业的防灾抗灾能力。关键词:液化气;法兰泄漏;防范措施;应急注水设施;事故预案绪论    西安液化气储罐厂发生爆炸事故后,我作为建设部组织的事故调查组成员之一,当即赶往西安,通过现场事故调查分析,这次爆炸事故是一起由于液化气大型储罐根部短管和第一道阀门法兰接口的密封垫损坏失效产生大量液化气泄漏造成的恶性爆炸事故(死12人、伤人、直接经济损失2000多万元)。类似这样的事故在北京和其他城市以前也发生多次,造成不同程度的损失。由于泄漏的法兰接口位置处于储罐根部第一道阀门之上的特殊位置,一旦发生泄漏难以控制,极易形成难以想象的严重后果。我想说此处是液化气储罐的薄弱环节,是我们必须重点防护的对象。一定要制定出预防这类事故的技术防范措施和事故状态下抢修办法。当时我以事故调查组成员的身份给建设部写了预防和抢救此类事故的八条技术防范措施作为建议,后被建设部采纳并以文件形式下发到全国各省市。这些技术防范措施首先在我公司所有大型液化气储罐进行了改造、安装和应用。这样我想就利用这次写论文的机会,在深刻分析西安事故的基础上,全面、系统的对如何预防和应对此类事故的技术防范措施、事故抢修要点以及提高燃气企业的防灾、抗灾能力进行全面论述,以使大家从中得到启示和借鉴。    1998年3月5日,陕西省西安市煤气公司液化气管理所储罐区一个400M3球形储罐(11号罐)发生大面积严重液化气泄漏事故,事故从3月5日下午16:00左右开始到18:30共发生4次爆炸。这次恶性爆炸事故共造成12人死亡(其中7名消防队员、5名职工),伤30人(其中重伤15人、轻伤15人),炸毁400M3球形储罐2个,烧毁100M3卧式储罐4个,汽车槽车10余辆和部分厂房设施,直接经济损失2000多万元。    西安事故是我国1980年吉林事故以来又一起液化气恶性事故,对此次事故国家建设部非常重视并立即组织了调查处理事故小组,由建设部副部长亲自挂帅,各有关司、处负责人并聘请我(当时是北京市液化石油气公司副经理,主管安全和生产)作为安全技术专业人员一行五人组织的调查组于发生事故的第二天(3月6日)下午5点左右抵达西安事故现场(当时大火还未完全熄灭),立即指挥事故现场后期处理并开展了事故调查工作。以下我就此事故的原因进行分析并就预防此类事故的发生提出相应的技术防范措施和对策。一、西安事故的原因分析    此次事故的液化气泄漏部位是一个400M3储罐根部排污短管与第一道排污阀门法兰接口处的密封垫损坏(见图)造成高压液化气从此处大量急速泄漏。 

 

因为此部位是系统的最薄弱环节,它直通罐本身,中间没有阀门控制,一旦出现问题视同储罐本体出现裂缝,极易造成无法控制的大面积泄漏事故。此时液化气管理所及时组织职工进行抢救,并立即向消防队报警。他们采取了用多条棉被包堵漏气部位,并朝被子上浇水的方法试图阻击液化气的泄漏,但由于操作方法欠妥,效果不明显。罐内液化气还在不断外泄,泄漏出来的液态液化气在常温、常压下迅速气化(1升液态液化气挥发后能变成250升~300升的气体),大量泄漏出的液化气同空气混合形成大面积爆燃气体(处于爆炸极限之内的混合气体),向四周扩散后遇距储罐70米左右的配电室火花发生了威力巨大的空间爆炸,十几分钟后又发生第二次空间爆炸,并引发储罐区内发生大火直接烘烧400M3事故储罐,大约半小时后,该罐的内部压力在加热作用下超过了储罐设计爆破压力,致使储罐爆破,顶部撕开十几米长的裂口,爆炸发生的烟雾高达五十多米,火势更加猛烈。40分钟后与之相邻的另一个400M3球罐也发生了爆炸,这就是现场所谓的第三次、第四次爆炸。事故现场伤亡40多人,基本上是第一次空间爆炸造成的。    以上谈到此次爆炸事故是由于一个400M3球罐根部排污短管和第一道阀门法兰接口处的密封垫损坏失效造成的液化气泄漏,那么我们有必要分析一下是什么原因使这个密封垫损坏的呢?我分析原因如下:西安地处我国冰冻线以北地区,冬季有个防冻问题,由于我国炼油厂在炼油过程出产的副产品液化石油气中含有一定的水分,水分子和液化气分子亲合在一起,但这是有条件的,就是随着液化气温度降低,水分子就会产生离析,分离出来的水分,由于比重比液化气重,就会沉在容器的底部。而且温度越低,分离出来的水分就会越多。所以在处于冰冻线以北地区的液化石油气储罐的根部排污阀门应加装伴热保温装置,防止阀门和法兰接口被冻坏。而西安液化气储灌厂的事故储罐并没有加装排污阀门的伴热保温装置,致使冬季该阀门法兰密封垫被冻损(水结冰时膨胀压力所产生的破坏力是相当大的)。发生事故的时间是3月5日,正处于气候转暖化冻时期,这样该排污阀门的法兰密封垫经过这一冻一化,使其损坏加剧,强度降低,失去其密封作用。    通过上述分析我们对西安液化气储灌站1998年3月5日爆炸事故的原因能得到一个清楚的结论。综合概述如下:1998年3月5日16时左右西安液化气储灌厂一个400M3(11号)储罐根部排污短管和第一道阀门的法兰接口处的密封垫损坏失效(主要原因是冬季该排污阀门部位未加装伴热保温装置被系统内部结冰冻损)致使储罐内液化石油气大面积泄漏,并同空气混合形成爆炸性混合气体向四周扩散,后遇70米外该厂配电室电火花产生第一次空间爆炸,十几分钟又发生第二次空间爆炸,大约40分钟后罐区大火又相继把400M3的11号储罐和12号储罐烧炸,也就是第三次、第四次爆炸。事故造成死亡12人,重伤15人,轻伤15人,直接经济损失2000多万元。

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