本站讯 “岩巷中掘进出的泥岩与水、水泥按照3.74:0.62:1配比加工混凝土,能达到C20强度等级,可以用于井下水沟盖板制作、打设沉淀池等,实现‘废料’变‘资源’。”7月26日,在亭南煤业公司科技创新例会上,生产技术部副部长闫立恒展示了《掘进泥岩“变废为宝”综合利用》技术降本项目。
今年以来,亭南煤业公司牢固树立“技术降本就是最大降本”的理念,不断加强技术部门市场化考核运作,引导其抓好采场、工艺、系统、设计“四优化”。
该公司针对401工作面进入仰采阶段后,工作面涌水自面后401泄水巷流出的实际,对401工作面排水系统和三盘区排水系统进行优化,省去401进风大巷二段排水环节,每月可减少排水费用5.4万元。
此外,他们还从优化掘进巷道的布局、支护参数等方面考虑,将二盘区上分层区段煤柱由30米调整到10米,减少综采工作面煤柱损失;优化了304工作面高抽巷层位及间距,将层位由原煤顶线以上10米调整至8米,与回风顺槽水平间距由原15米调整至8米,减少巷道掘进工程量410米,节省投资费用287万元,缩短工期45天。
据统计,上半年,该公司通过技术降本实现创效360多万元,材料费实际发生比预算节约了1200余万元。
“在控制好技术降本的同时,我们还坚持‘能自修不外委’的原则,组建了开关电缆、综机设备、加工制作、排水设施4个维修小组,包揽内部维修工程。今年以来,维修费同比减少700余万元。”该公司党委副书记、总经理杨小勇在半年工作会上“晒”出降本创效“成绩单”。
据了解,针对集团公司及该公司上半年重点优化改造二四盘区排水系统工程,他们成立的排水设施小组,包揽了二四盘区排水管路除锈防腐项目,为公司节省成本投入80余万元。他们在井下三盘区创新实施的“清浑水分离+正压排水”技术措施,每年可为公司节省电费、维修费、地面矿井水处理药剂费用约500余万元。
同时,他们以“数字亭煤”建设为契机,积极对接安全生产信息化、智能化应用,将井下人员定位、通讯网络、微震监测、智能充填等20余个子系统集成于一个平台,实现系统联动、信息互通、数据共享。目前,该公司1102智能充填系统已经实现地面一键启动,每班用工由13人减到5人,矸石充实率平均达到85%以上,每月可节约人工费用投入10万余元。
据统计,该公司上半年吨煤完全成本比奋斗指标降低了12%,同比降低了5%,比集团公司5月份挖潜攻坚行动考核硬指标降低了3%。