河南是我国重要的钼基地,钼矿床中蕴藏着丰富的低品位白钨矿。过去很长一段时间,选矿只重视钼的回收,大量白钨矿作为尾矿丢弃。为了合理开发利用矿产资源,受河南某公司委托,对其尾矿进行了综合回收钼和白钨矿的可选性试验。通过试验确定了先浮选辉钼矿后浮选白钨矿的方案,获得了较好的工艺指标。
一、试样特性和工艺方案
(一)样本的性质
样品采自河南某浮选尾矿。样品多元素化学分析结果表1。
结果表明,回收的金属主要是钨和钼,钨主要是白钨矿,钼主要是辉钼矿。钨钼含量达到了回收利用的品位要求。而其他有价元素不符合综合回收的品位要求。
(2)工艺方案和工艺的确定
样品化学分析表明,矿石中有价回收元素为钨和钼,与白钨矿和辉钼矿伴生的矿物主要为硅酸盐矿物。白钨矿和辉钼矿嵌布不紧密,辉钼矿嵌布粒度较细。因此,确定了样品再磨、优先浮钼、常温浮白钨矿的工艺流程。
二、测试结果及分析
(1)全浮选脱硫和钼浮选试验
试验采用实验室xmqф240mm×90mm锥形球磨机、XFD系列单室浮选机和悬挂式浮选机。浮选药剂采用工业药剂,其中硅酸钠的模数为2.8。样品经粉碎、过筛、混合、装袋后,单位样品质量为3㎏,研磨细度为-0.074mm,占70%,由条件试验确定。样品中含有较少的硫化矿物,辉钼矿的可浮性明显优于其他硫化矿物。因此,采用硫化矿混合浮选-混合精矿-再磨-选钼的原则方案。钼的选择采用硅酸钠和硫化钠的组合配方,两者的比例确定为1∶5。组合剂用量试验结果见图1,试验流程见图2。
选矿试验表明,当组合药剂用量为720g/t,分5次使用时,可获得钼含量为47.63%,回收率为57.52%的钼精矿。但单独使用硫化钠作为选矿抑制剂时,效果明显不好,且泡沫粘稠,中矿循环量大,说明在水玻璃的辅助下有利于辉钼矿的选矿,但用量不宜过大,否则会抑制辉钼矿。
(2)白钨矿浮选试验结果及分析
1、白钨矿浮选捕收剂用量试验
钨粗选采用Na2CO3矿浆至pH9.5,硅酸钠为抑制剂,731氧化石蜡皂为捕收剂。对731氧化石蜡皂进行了用量试验。测试过程见图3,结果见表2。试验表明,当731氧化石蜡皂用量为270 g/t时,可获得含钨38.01%、回收率81.72%的白钨矿粗精矿。
2、白钨矿粗选抑制剂用量试验
常规药剂是碳酸钠作为调整剂,硅酸钠作为脉石抑制剂。它们的剂量试验分别如图4和图5所示。单因素试验表明,无论碳酸钠还是硅酸钠在试验用量范围内,都对钨的回收率有较大影响,钨粗精矿品位随用量的增加变化明显。通常认为,当碳酸钠和硅酸钠一起使用时,存在协同效应。因此,以碳酸钠用量为1200g/t,硅酸钠用量为3000g/t为中心进行析因优化试验。结果表明,碳酸钠用量为1000 g/t,硅酸钠用量为3500g/t时,选矿指标较好,可获得含钨39.21%、回收率83.68%的白钨矿粗精矿。
3、白钨矿常温精选试验
白钨矿常温选矿的关键在于增强抑制剂的选择性,提高泡沫矿化度,降低中矿循环负荷。一般采用硅酸钠作为抑制剂,其工艺要点是浓浆混合、稀浆浮选、调浆时有足够的搅拌时间和强度。白钨矿选矿流程如图2所示。在选矿试验中,随着水玻璃用量的增加,白钨矿品位不断提高,但回收率也有所下降。当硅酸钠浓度为1000g/t时,白钨矿的品位提高不大。此时,粗泡沫产品经过一次空洗白和四次洗白,可获得WO359.75%、回收率60.38%的白钨精矿。
(3)闭路测试结果
由于原矿品位低,浮选选出的矿产品产量低,而钼钨精矿一般需要多次精选。为了提高试验的准确性,全浮选脱硫和白钨矿浮选粗选扫选闭路试验采用8L浮选机,单位样品质量为3㎏。闭路试验的工艺流程见图2,试验结果见表3。
三。结论。
(1)某钼矿浮选尾矿中的钼主要以辉钼矿的形式存在。由于辉钼矿具有自然可浮性好的特点,只要钼单体解离或露出部分表面,就能被捕获和浮选。由于钨主要嵌布在细粒中,与脉石嵌布紧密,很难与脉石分离。因此,本次试验的难点在于白钨精矿品位的提高。白钨矿选矿的关键是矿浆混合工艺。在适当的水玻璃模数下,精矿浆的浓度和足够的搅拌时间是白钨矿选矿获得合格精矿的基础。在该测试中确定的模量是2.8。
(2)尾矿含钼0.05%,含钨30.112%,钼主要以辉钼矿形式存在,钨主要以白钨矿形式存在,脉石主要为钠长石、应时和方解石。因此,该尾矿具有良好的开发利用价值。
(3)通过钼粗选、一次精选、五次精选、白钨尾矿选矿、白钨粗选、一次精选、五次精选的试验流程,获得了钼精矿品位48.50%、回收率57.06%、钨精矿含钨356.45%、回收率69.74%的指标。该工艺流程结构简单,技术成熟,便于操作和应用。
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