铜阳极泥化学分析方法(铜渣浮选工艺) 铜阳极泥的浮选
芬兰的Outokumpu公司首先研究了铜阳极泥的浮选。1947年,该公司尝试从铜阳极泥中浮选回收硒化物时,不仅从阳极泥中回收了全部硒和碲,还回收了99%的金银。
1975年报道的日本三菱公司大阪精炼厂铜阳极泥浮选工艺是磨矿后在高酸性介质中浮选产生中矿。尾矿含有0.06%的银和30g∕t金。
在前苏联报道的铜阳极泥的实验室试验中,使用容量为1L的机械浮选槽来浮选来自莫斯科冶炼和电解厂(样品1和2)和另一铜镍冶炼厂(样品3)的铜阳极泥。当矿浆中含有固体200g∕L和150 ~ 200克∕·升硫酸时,加入丁基黑粉250g∕t,浮选15分钟后,试验结果见表1。从表1可以看出,在上述条件下,60% ~ 65%的铜可以进入选矿液,从而实现阳极泥的除铜。精矿含98% ~ 100%的钯、银、硒和金。尾矿中富集的镍可直接送去炼镍。
表1前苏联铜阳极泥实验室浮选结果
样本数量产品屈服∕%∕%等级钯银埃硒镍铜铁二氧化硅
一个原矿1000.0863.170.0382.0015.4811.780.68
集中注意20.10.4314.359.234.439.12
尾矿60.80.350.1822.394.76
2原矿1000.644.690.105.6230.7819.620.310.52
集中注意29.22.1615.9514.221.640.210.26
尾矿36.30.020.1666.922.020.380.76
三原矿1002.842.810.165.8526.9827.600.55
集中注意42.56.657.020.3814.3727.3317.22
尾矿33.80.0410.310.1556.455.06
(上接表1)样本数量分配率∕%钯银埃硒铜镍
一个100100100100100100
10093.394.415.55.8
6.75.624.687.0
2100100100100100100
98.998.932.213.5
1.11.13.678.9
三100100100100100100
99.596.810099.231.245.5
0.53.40.86.051.3
我国某厂于1977 ~ 1978年进行了铜阳极泥浸出除铜除硒的工业浮选试验,取得了良好的效果。试验之初,由于尾矿金银含量高,进行了一些探索和改进。改进后的工业试验流程采用1粗3扫4精选。φ500×2000mm浮选柱用于粗选、精选、精选,φ250×2000mm浮选柱用于精选、精选,0.62m3浮选机用于精选、精选。化学药品的用量见表2。
表2浮选药剂用量
浮选操作铁屑∕kg t-1
硫酸∕g L-1
六偏磷酸钠∕kg t-1
丁基黄原酸盐∕g L-1
乙基黄药∕g L-1
松油∕g L-1
浆料混合1000~403.2~5.2150150
用力过度300300一百八
全胜300300120
Sweep20020030
Sweep ⅲ10010030
精华ⅰ200
经过16个班次的试验,获得了1001公斤除铜、浮选硒后的铜阳极泥浸出渣,获得了483公斤干精矿和518公斤干尾矿。实际指标如表3所示。表3工业试验的实际指标
产品生产率∕%
∕%等级分配率∕%Ag∕g t-1Au∕g t-1铅铂钯银埃铅铂钯
原矿10027.068508.380.00220.0057100100100100100
集中注意48.2555.0916903.990.00450.01398.2595.9021.6096.7095.60
尾矿51.750.7067.0012.660.000140.000481.754.1078.403.304.40
该厂多次小试和工业试验结果表明:(1)如果原矿(阳极泥除铜和硒浸出渣)中硒含量高,尾矿中金银铅含量会增加。即使是正常的铜和硒浸出渣,如果放置时间过长,也会显著影响浮选指标。
(2)工业试验流程考察表明,采用浮选柱作为扫选设备对提高金回收率没有明显效果。因此,扫气设备应采用浮选机。
(3)浮选矿浆中硫酸浓度已降至20g∕L左右,但对浮选指标仍无明显影响。这种含有少量硫酸的浮选矿浆不仅可以减少设备的腐蚀,还可以降低选矿成本。
关键词TAG: 有色金属
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