摘 要:本文探讨一次风的风粉调平和还原性气氛对结焦的影响。在风速相对均匀的条件下,其携带煤粉的能力较相近,粉量也容易相差不大,但由于其它不稳定因素影响,导致即使在风速较均匀的情况下,粉量也有可能不均匀。提高氧量可以改善炉膛贴壁的还原性气氛,但不能完全变成氧化性气氛。
关键词:风粉练级;还原气氛;氧含量;结焦
交付锅炉的几何形状、燃烧器结构、各级受热面的布置,甚至炉膛热负荷都已经定型。虽然设计参数选择得当,结构布置理想,但运行中存在各种因素,如风量波动、一次风煤粉浓度差异、煤质变化等。,这对锅炉的结焦有很大影响。因此,锅炉定型后,运行中的调整成为减少和防止结焦的重要手段。
一般用来减少和防止结焦的方法有:加强一次风的刚性,防止气粉混合物直接冲刷炉壁,调整各层出口风速防止燃烧中心偏移,注意供给足够的空燃气用于燃烧等。本文主要讨论了一次风除尘和还原气氛对结焦的影响。
1。风粉找平对结焦的影响
在煤粉炉中,燃烧中心的温度高达1400 ~ 1600℃甚至更高,在此温度下灰渣大多处于熔融或软化状态。由于水冷壁的吸热面,烟气及其携带的灰渣温度降低。当灰碰到炉壁时,如果它保持熔化或软化,它将粘在炉壁上。特别是在有隔爆带的炉内壁,表面温度很高且粗糙,更容易造成结焦,成为大焦渣的来源。
锅炉燃烧中心适中,火焰不粘壁(高温气流不洗壁)。减少水冷壁结焦是锅炉燃烧的主要目的。由于锅炉制粉系统中各煤粉输送管道的阻力特性不同,一次风空的分布均匀性不同,其对称燃烧器的风速不平衡,对应的煤粉携带量不同,造成煤粉浓度的差异。采用切向燃烧器的锅炉,容易造成锅炉同一层四角风粉均匀性差,造成炉膛切向偏斜,造成热负荷偏斜,结渣,炉内燃烧条件恶化,飞灰含碳量高。同样,前后墙朝向燃烧器的锅炉也容易造成炉膛热负荷偏斜和结渣。【/br/】风粉找平仪为AKOMA系统,煤粉自动恒速取样,如图1所示。肘型煤粉取样枪通过钟摆在挂板上逐点移动,使得取样头能够在煤粉管道中逐点均匀取样。取样枪通过电加热管与带加热功能的煤粉收集器连接,通过胶管与自动收集装置AKOMA连接。AKOMA通过实时调整煤粉取样流量,测量取样枪内外静压,实现自动等速取样,并对静压取样管进行间隔吹扫,防止堵塞。
图1 AKOMA系统示意图
在某电厂660MW机组的锅炉上,AKOMA装置用于风量测试和粉量测试。该电厂2号锅炉有6台中速直吹式磨煤机,每台磨煤机有4根出口管。对磨煤机的四个出口管道逐一进行测试并比较均匀性,风量与粉量的汇总关系如下表1所示。一般来说,当风速高或低时,其携带煤粉的能力也相应地强或弱。在风速均匀、风速相近的情况下,其对煤粉的承载能力相近,煤粉量容易相近,但同时其他不稳定因素,甚至在风速相近、风速相近的情况下,都可能导致煤粉量和相应煤粉浓度不均匀,如D磨煤机。
表1风量与粉量关系汇总表
2。还原气氛对结焦的影响
附着在炉壁上的还原气氛的测量对判断炉内结渣的影响非常重要。还原气氛下煤灰的熔点低于氧化气氛下的熔点,这主要是由于煤灰中含有铁。当Fe2O3还原成FeO时,灰熔点降低,润湿性增加,粘附性增加,炉膛受热面容易结渣。
在如此大范围的锅炉炉膛中,过剩空气体系数在炉膛中的分布是不均匀的。总体来看,燃烧的过剩空气体系数足以不排除局部缺氧环境的存在。特别是炉膛燃烧区壁面附着的过剩空气体系数水平和CO等还原性气体的浓度对锅炉水冷壁的结焦和高温腐蚀至关重要。
高温腐蚀的原因是:部分部位空气体不足,煤粉燃烧过程延长。未燃烧的煤粉在炉管附近分离,使得碳和硫在边界层中聚集。当未燃烧的碳进一步燃烧时,就形成了缺氧区。由于缺氧,硫的完全燃烧和SO2的生成困难,于是游离硫和硫化物(硫化氢)开始与铁发生剧烈反应,从而引起管道的腐蚀。
用水冷抽气热电偶测量燃烧器和高温燃烧区空间隙处的还原性气氛。这对测试完全还原气氛场对炉膛结渣的影响具有指导意义。
在某电厂660MW机组的锅炉(满负荷运行,运行氧含量3.29%)上,采用水冷抽气热电偶测量该电厂1号锅炉炉膛周围的CO浓度,测量位置在36.73m标高,燃尽风上方约3m处。水冷枪从看火孔伸入炉内测量。下图2显示了测得的一氧化碳浓度分布结果。
图2附壁O2和CO的分布(满负荷运行,运行氧含量3.29%)
从图2中可以看出,许多附壁区域的CO浓度接近或超过1.0%。虽然这些高浓度CO随着燃烧过程不断氧化燃烧,使得CO的真实排放浓度很低,几乎完全燃烧,但这些高浓度CO区域的存在表明燃烧区域局部处于缺氧状态,这些区域具有很强的还原性。在一定的煤质条件下(如高硫含量或高Cl化合物含量),会造成炉膛水冷壁结焦和高温腐蚀。
为了分析CO浓度高区域的原因,在相同负荷下,将锅炉运行实测氧含量从3.29%提高到3.78%,重新测试炉墙附着区域的CO浓度。炉壁上CO浓度的分布如下图3所示。
图3 O2和CO的附壁分布(满负荷运行,运行氧含量为3.78%)
对比图2和图3,发现当锅炉运行氧含量从3.29%提高到3.78%时,许多附壁区域的CO浓度低于1.0%,附壁还原气氛得到改善;一些区域改善还原气氛较多,一些区域改善还原气氛较少。因此,在满负荷下,提高锅炉运行氧含量可以降低炉壁部分区域的CO浓度,改善炉壁的还原性气氛,但不能完全变成氧化性气氛。
从上述对炉壁CO浓度分布的测试结果来看,锅炉在额定负荷下的含氧量应该不会太低;但不宜运行氧含量过高,局部地区过剩空气体系数过高也会引起强烈腐蚀,因为SO3形成的概率会大大增加。
3。结论
A .一般来说,当风速高或低时,其携带煤粉的能力也相应地强或弱。在风量和风速相近且一致的情况下,其对煤粉的携带量相近,煤粉量也容易相近。
B .但由于其他不稳定因素的影响,即使风速相近且均匀,也可能导致磨煤机出口管内粉量及相应煤粉浓度不均匀。
C .增加氧含量可以改善附在炉壁上的还原性气氛,但不能完全变成氧化性气氛。
D .额定负荷下锅炉的含氧量不能太低,含氧量过高也是不合适的。氧含量过高会大大增加SO3形成的概率。
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