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“塔山矿盾构1号”再破新纪录

近日,从晋能控股集团塔山矿8127高抽巷传来捷报,“塔山矿盾构1号”成功攻克硬岩复杂地质难题,平均日单进从19米提升至27米,11月掘进进尺达770米,一举刷新了行业内硬岩巷道同类型(3.53米)盾构机最高月掘进纪录。

施工期间,盾构机受顶板粉砂岩层影响,面临波状层理、裂隙发育、结构不稳等问题,顶板破碎形成宽2.2米、高1.5米—2米冒高区域,支护滞后、空顶时间延长,给施工安全与进度带来极大挑战。

为破解这一难题,该矿迅速组建盾构机技术攻关小组,多次组织人员入井查看,精准掌握现场实际情况,召开顶板治理专题会,制定“顶板清理—支护补强—超前支护—调整前掘层位”综合治理方案,最终成功穿越破碎带进入稳定岩层,保障生产高效推进。施工中,矿井严格执行敲帮问顶制度,优化支护方案,全面清理刀盘至指型护盾段破碎顶板,彻底移除破碎岩体,杜绝松散岩块残留;按由外向里顺序短掏短支,对顶板薄弱部位进行针对性支护,需补强处即时作业,直至完整顶板轮廓清晰露出且支护全部到位;对刀盘上方关键区域实施钢针超前支护,同步注入粘接材料稳固前方顶板;通过主控室降坡调控动态把控盾构机层位,精准定位至K3砂岩稳定层,使设备快速进入高效作业状态,扭转前期施工被动局面,实现单日进尺持续攀升。

在安全高效推进生产的过程中,该矿强化现场管理,严格落实矿领导与业务部门“两级盯班制”,对盾构机运行实行提级管控;每日召开协调会,总结分析设备运行、地质条件变化及施工问题,实时调整掘进坡度、把控巷道位置,确保盾构机在稳定围岩中推进;针对施工问题建立“定人、定时、定措施”的“三定”责任清单,实现闭环整改。

盾构机的高效投用,是塔山矿大力发展新质生产力的典型实践,也是实现集团公司“一优三减”、科技强安目标的生动实践。目前,8127高抽巷已提前10天完成掘进任务,预计12月中旬完成拆机硐室施工,后续将有序开展拆机撤退。



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