“一次技术改造,解决的不仅是现场问题,更有环保和经济效益。”在恒坤化工氨水处理工艺改造中,技术人员真切地体会到了工艺革新带来的实惠。
内蒙能源恒坤化工通过改造与应用间接蒸氨工艺,不仅解决了污水排放问题,而且回收了蒸汽冷凝液,创造了经济和环保的双重收益。
在剩余氨水处理中,陶瓷过滤器在经过一段时间使用后,滤油能力下降,剩余氨水中的焦油含量逐渐增高,从而引起工序管道和设备堵塞,输送阻力大,泵能耗增加;蒸氨塔底结块,造成底部排污阀卡死,排污管堵塞,影响蒸氨塔排油操作。相关技术人员介绍说:“由于氨水中焦油含量高,限制了生化细菌的活性,也影响了废水处理效果。同时过滤器日常操作维护繁琐,每天进行反洗,只要反洗就要停蒸氨塔,影响生产稳定性。”
为有效解决这一系列问题,恒坤化工在现有蒸氨装置和技术工艺的前提下进行改造,增加剩余氨水除焦油器和气浮装置,在剩余氨水进入蒸氨塔前进行一次分离,再经过焦炭过滤器、陶瓷过滤器,将原一级过滤改造成三级过滤,变直接蒸氨为间接蒸氨,在保证蒸氨塔连续稳定运行同时,也为后续生产提供了合格原料水。据数据显示,此次技改投入十多万元,按照现有生产负荷计算,平均每小时可回收冷凝液7吨,减少污水排放7吨,在改善生产环境的同时能节约蒸汽用量,实现冷凝液的长期有效回收。
下一篇:联创公司让小阵地发挥大作用
上一篇:华恒矿业加大矿井隐患处理力度
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。