孙村煤矿洗选厂充分发挥技能人才在推进技术创新、管理创新和服务创新等方面的示范带头作用,创建“技术创新工作室”,引导广大职工立足岗位,创新探索,为矿井度危求生、改革脱困贡献力量。
该矿洗选厂在500多人减至200人的情况下,仍保持生产正常组织,精煤产率达到63.75%。针对11层、15层煤内灰低的实际,改变传统精煤提灰工艺,精煤灰分由8.0%提高到10%,增加了精煤产量。成绩的取得,都与该矿洗选厂“技术创新工作室”的创建密不可分,实现了人才培养与使用相结合,工作室创建与创新创效相结合。
“要想降低成本,就必须搞创新。”洗选厂厂长张士生说。为此,洗选厂按照“技术代人、设备代人”的指导思想,依托技术工作室对洗选厂洗煤车间进行自动化系统改造,力求实现“岗位无人化、系统自动化、管理信息化”。先后从洗选厂各个系统内抽调经验丰富的高级技工,他们中有的是车间主任,有的是技术员、班长,均在工作室中发挥着重要作用。最终改造如期完成,此次改造还增加了洗煤系统保护装置,实现了各种洗煤数据的及时统计测算,保证了精煤质量,提高了运行效率,同时各设备之间还实现了闭锁控制、依次开停,年可节约设备空载运转用电28万度,减少了洗煤车间十个岗位共计30余人,每年节省工资支出120万元。
现在走进孙村煤矿洗选厂选煤车间,除了机器的轰鸣声,却很少看见工人忙碌的身影,自动化改造实现了洗煤运输系统、筛分脱水设备、复选系统等设备的自动化控制。“改造之后,很多工作都由系统自动检测替代了。例如,你像煤泥桶液位观测等工作再也不用一趟一趟地爬梯子了。”一名洗选厂职工说。
“技术创新工作室”自成立之日起,就引导工作室围绕既定目标,大力开展技术革新、技术攻关、合理化建议征集等活动,努力解决本单位在安全、生产、经营、管理、科技工作实践中遇到的难题。该技术创新工作室先后完成洗选厂重介浅槽自动化控制,精煤回收率77.42%,创最高纪录;创新高灰气煤工艺,年创效益778.8万元;尾煤泥提灰工艺改造、杠杆式皮带清扫器改造、杂水池509泵+吊泵自动控制改造、洗选厂尾煤泥高频筛分料箱优化改造、Φ30米浓缩池支撑轮改造、电动卸料器改造、浅槽机链条冲刷改造、1856筛下水管路改造等,为洗选厂节约了大量的材料和资金,创造了巨大的经济效益。
在此基础上,该技术创新工作室在实践创新之余,还积极开展“以师带徒”活动,旨在发现青年人才、锻炼青年人才、培养青年人才、造就青年人才。每名技师都带几名青年徒弟,实现专业师傅培训学徒工,而且这些师傅都有相应的技能证书。师傅每周带学徒工学习与工作相关的理论实践知识。学徒工经过考试合格后,便成为可以独当一面的专业技术工人。工作室自成立以来,先后培养了多名车间青年技术骨干,为洗选厂的科学合理生产和效益的提升做出了积极的贡献。2015年共计培养技术骨干10人,其中技能晋升一个等级的有3人。
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