由于7300采区有1个采煤面和5个综掘进迎头,原来安装在该采区胶带运输大巷的2部皮带时常因运输量过大出现“小马拉大车”的情况而“罢工”,直接影响采煤队的产量和掘进速度。为此,该矿决定利用集中休检修时间将2部小皮带更换为1部大皮带。
“以 前,安装这样的大皮带最少也得需要半个月的时间才能完成。”马军介绍,由于此次皮带更换任务时间紧、任务重,为保证皮带更换任务在矿规定的时间内完成,他 们根据现场实际情况,在不影响正常生产的前提下,提前制定安装计划,将新皮带的机头、机尾、皮带和所有配件提前运到指定位置。
“安 装大皮带最大的困难就是机头和皮带架子的找平工作。”准备队皮带组组长吕连军介绍。该矿提前安排地测科在胶带运输大巷测量出中线,每隔50米挂一个中心 线,准备队根据巷道的中线测量出皮带的安装位置。为保证所安装H架的平衡,他们对每一个安装的H架都用水平尺进行测量,保证皮带架子都在同一水平线上。
同时,为保证机头的平衡,他们用3个手拉葫芦保证机头均匀受力,找出皮带机头最佳的平衡安装位置并固定牢,为迅速安全安装争取了时间。
岱庄煤矿快速安装解运输难题
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