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节电32%!山西建龙推行“极致能效”再出新招

节电32%!山西建龙推行“极致能效”再出新招    

近日,由山西建龙自主创新设计的3#30000Nm3/h制氧机组余热利用——“污氮预热”项目成功投运。

该项目利用两台20000Nm3/h中压氮压机末级压缩排出的高温中压氮气,通过高效列管式换热器对分子筛再生污氮气进行预加热,将污氮气温度从24℃升高至85℃,氮气温度从110℃降至80℃,然后再进入电加热器继续升温,降低了电加热器的用电负荷。整个流程中,污氮侧的阻力损失小于1KPa,压缩氮气侧的阻力损失小于10KPa,实现了“自主创新、节能降耗”的目标,这也是集团内首个成功利用制氧机组内部热能的子公司。

此前,该制氧机组分子筛再生加热阶段仅依靠电加热器加热,每天平均耗电量为10806KWh。污氮预热项目投运后,根据污氮气温度升高的实际情况,停运了电加热器总系统中的两套固定组加热单元。经过为期一周的观察,分子筛纯化系统运行平稳,各项数据指标正常,电加热器平均耗电量降至7400KWh/天,减少电量消耗3406KWh/天,节电率达32%,年可节约电费约60万元。同时,氮压机排气温度的降低也减少了循环冷却水消耗量,降低了机组供水温度,有利于机组整体工况的优化。

今年以来,山西建龙紧密结合生产实际,眼睛向内,深挖内潜,不断强化能源管理,围绕能耗攻关、指标控制、基础管理等方面深入落实各项节能措施,积极推动能效提升。

下一步,山西建龙将结合极致能效技术清单,加强余热余能深度利用,不断提高能源利用效率,同时,加快熔盐储能、二氧化碳捕集及绿电开发等项目实施,推进源网荷储一体化建设,不断创新优化能源结构,为实现绿色低碳、可持续发展作出更大的贡献。

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