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安庆石化运输部优化生产保煤炭配供

针对成品油出厂量成倍攀升,煤炭入厂量也大幅增加的生产实际,安庆石化运输部结合“质量月活动”的开展,立足生产运输实际以关键指标为突破口,强化指标管理,开展优化运行流程,提高铁路接卸效率;优化配煤工艺,提高配煤合格率“双优化双提高” 活动,围绕“双优化,双提高”生产主线,着力攻关力争铁路运输效率最大化,煤炭配供质量最优化。
“精斟细酌”提升罐车装载率充装系数
铁路发油装置承担着分公司铁路油品出厂的任务,随着成品油市场的需求旺盛和分公司做大总量的目标推进,铁路发油量逐年增加,特别是炼化一体化项目开工后,成品油出厂更是成倍上升,运输费用的压缩迫在眉睫。根据铁道部新版《铁路危险货物运输管理规则》中关于“充装密度小于1的液体危险货物,充装上限不得大于罐车有效容积的95%,下限不得小于罐车有效容积的80%”的新规定,运输部及时组织生产技术人员进行可行性研究,通过反复论证,适当提高铁路油罐车充装量,并经上级相关部门批准,一次将铁路油罐车充装量提高至充装容积的95%。并及时联系计量中心对质量流量计进行标零,流量计与人工检尺误差由原来的3‰下降到1.5‰;加强与付油罐区的联劳协作,对停泵达不到预制量的罐车进行自压补装;同时对批控器提前关阀量予以调整,考虑到汽油装车泵排量较小,将汽油装车提前关阀量由原来 100L调整到50L,此举提高汽油罐车装载率近0.1个百分点。运输部成功将铁路油罐车预装量由原先的安全充装容积上限92%提高至95%(即柴油每车约50吨,汽油每车约44吨),增加了油罐车的装载量,直接提高了铁路油罐车的使用效率。截止到8月底铁路罐车装载率达到94.55%,突破了奋斗指标0.05个百分点。与此同时运输部对到达的每一节空罐车都“精挑细选”,规范油品装车、采样把好计量关,调度合理编组上站,各岗位共同把关确保产品出厂质量关,确保验槽合格率和装车合格率保持百分百,确保外运出厂的每一滴油都是承诺。
“破茧羽化”配煤合格率逐步上升
进厂质量波动较大、结构严重失调,电煤配供手段不足,配供比例完全靠人工进行控制……提起煤炭配供真是困难重重,可为了避免煤质波动给热电部锅炉燃烧产生一定的影响,承担着燃料煤配供任务的运输部却选择了迎难而上并主动出招。
“全力推行优劣混燃保安全、烧旧存新降损失,不允许配供掺配不均的煤炭;不允许单路直供;……”配煤小组不但建立起完整的日配煤台帐、入炉煤分析台帐、煤场存煤的分析、数量台帐,及时掌握检验中心入炉煤分析数据,并结合热电部锅炉实际燃烧情况进行实时比对,实行动态管理,还密切关注热电部生产方式切换情况,对锅炉燃烧出现波动的情况,分析原因及时调整供煤方式和配煤比例,根据库存煤种情况有意识的安排混煤试验,积累数据;技术组安排专人负责统计配煤合格率,及时通报各运行班组配煤合格率情况,结合存煤质量状况以纸质方式向运行班组下达生产指令,进行全过程追踪,对可能产生的异常状况做好事故预想,并提前与热电部加强沟通,确保“不停炉、不停机、不因煤炭降负荷”,供煤保持平稳。运输部积极安排优化配煤方案,重视每一次配煤,树立“每一次不合格配煤都有可能酿成事故”的理念,每天将煤炭配供情况及各项运行参数进行记录分析,并与相关单位保持密切联系,做到日分析、日优化、日总结。与此同时高度关注供煤品质,做好滤饼、高硫煤掺烧,配合公司做好大矿来煤直供燃烧调整工作,确保无备用炉期间煤质稳定,逐日公布装置运行参数,做到日分析、工作,加大对作业区督促力度,将优化落实到日常调整中,千方百计保证入炉煤品质。严格控制水、铁路煤量按比例均匀掺配,从入厂到入炉实行全过程管理,加大煤炭接卸过程中的监控力度和配煤直接作业环节的管理力度,从细节入手,对煤炭卸储的数量质量进行全过程管理,降低损耗,平稳保供,取得了明显的成效,配煤实现了从“粗放”到“精细”的转变。电煤配煤合格率不断攀顶,年度累计配煤合格率也达到95.43%。
安庆石化运输部质量月里重拳出击,强化每道工序,将质量进行到底,力争生产运输最优化。 
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