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枣矿集团:“一提双优”的七五变革

“大家都知道,在井下运输设备物料必须铺轨道安绞车,不仅工作量大而且费时费力,现在咱们矿新上了无轨胶轮车就解决了这一难题,真的是太好了!”七五煤矿综掘二区绞车司机谈起该矿实施“一提双优”工程的亲身感受时高兴地说。

七五煤矿自矿井接管以来,以集团公司“六位一体”管控考评体系为指引,坚持一边抓好矿井工作理顺,一边乘借集团公司新旧动能转换的春风,大力实施以“提高装备水平、优化生产系统、优化劳动组织”为主要内容的“一提双优”工程,为矿井实现弯道超越铺就轨道,插上了快速发展的羽翼。

连跨“三代”的装备升级

面对矿井接管之初严重老化的机械设备和大系统的不完善,七五煤矿将设备升级作为推进矿井新旧动能转换的重要举措,大胆探索使用新技术、新工艺、新设备,加速“智能化生产、机械化换人、自动化减人”步伐,实现了当年接管当年达产达效。

为提高工作面产能,该矿投资上亿元在213工作面装备了先进的电控式液压支架,淘汰了老旧综机设备,使矿井月生产能力达到了10万吨以上。装备了EBZ230A型综掘机,每班减少用人4 个,月增加进尺80米。运输系统全部采用了永磁同步变频电动机直驱系统,去掉了原有的减速箱传动系统,提高了设备开机率,保证了设备可靠性。采煤工作面顺槽安装无极绳绞车,提高了运输效率;掘进后路使用无轨胶轮车,降低了劳动强度和运输费用。完成中央泵房三台水泵的远程控制,实现了水泵地面一键开停。调整优化主提主运系统,破除了运输瓶颈,年提升能力由设计90万吨提高到129.6万吨。

“不论采煤装备还是掘进装备,我们基本上完成三代以上的革新,真正实现了采掘自动化。”该矿副总工程师刘凤岭如是说。

形成产销协同效应

接管之初掘进欠账大生产接续十分困难,通过实施‘一提双优’之后,我们加快了掘进进度,实现了采掘平衡。”矿长李昭水说。

面对采掘失调局面,该矿从大处着眼、小处着手,精心规划了“三年三步走”战略,优化采场布局,形成了“一面四头”高效稳产生产格局;努力推进扩容增量工作开展,增加井底及采区煤仓、矸石仓,提高储存容量,实现煤矸分装分运;完成了资源调查统计、村庄搬迁可行性论证工作,为解放资源奠定了基础。

强化产销深度协同,完成选煤厂技术升级改造,打造“汽运+水运”双通道运销模式,加强与地方的沟通,实施“一站式运输”,实现了井口到炉口的一站式服务,有效解决了事关销售的“短倒”运输问题。投入1000余万元对选煤厂进行技改,矿井具备了“全入洗”的条件和强大的增值增效潜力,年入洗量由60万吨提高到90万吨。

一系列富有成效的工作,推进了新旧动能转换,促进了生产力提高。去年,矿井采煤专业取消夜班生产,实现了矿井生产方式里程碑式的变革。

持续优化劳动组织

“去年我们的采煤单位取消了夜班,今年掘进及运输、辅助生产系统也要取消夜班生产。”生产科科长车本方介绍说。

该矿按照“一线精干、二线精炼、三线精简”的原则,强化人力资源管理,推进机构设置扁平化,实行“小科室大服务,大区队少管辅”机构模式,先后成立了党建工作部、生产技术部等大部室。按照“自愿、适配”原则,促进职工逐步向井下一线分流,确保生产辅助结构合理,地面人员梯次配置、精干高效。同时持续加强劳动纪律管理,共清理“五长”人员83人,年节约工资支出700余万元。

据综采工区区长董运启介绍,通过集产集休、取消夜班,工区减少了一个生产班次,减少用工18人次,工时、工效提高了1.3倍,出勤率提高7%,作业时间减少三分之一。

“装备水平的提高和生产系统、劳动组织的优化,实现了矿井高产高效集约式发展,为建设‘五更七五’奠定了坚实的基础。”李昭水说。

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