本网讯 内蒙能源长城二矿全面推广新技术、新设备,不断提升工作效率和生产效率,通过在1907S工作面投入应用154个电液控支架,提高了单产效率,降低了劳动强度;通过推广应用综掘施工,提高了单进水平和掘进效率;积极引入扒渣机替换扒装机,调研液压钻车、巷道修复机等设备,提高矿井机械化程度。
该矿本着“使用权和维护权”分离原则,全力优化运输系统,实现了采掘工作面水平运输系统“集中控制、一键启停”,取消岗位工32名,年减少费用320余万元;创新物流运输模式,推广单轨吊网络化运输,实现单轨吊全部进头进面,采取“网上挂单、现场提货”,实现了“掘进不出迎头,回采不出工作面”。
他们积极改进技术工艺,在1301N及1905N工作面推广应用锚索代替超前支柱,每个工作面每班减少支护工6人,降低了劳动强度和人工成本;推广应用全锚索替代锚杆支护,在确保顶板支护可靠的基础上,从安全、质量、速度、效率、人员素质和人机环境等方面开展工作,通过初始设计—实施设计—矿压观测—修改初始设计等步骤,不断优化全锚索支护改革合理的支护参数,通过全锚索支护改革,与原始设计的支护方式相比,支护材料节约12%,掘进进尺及施工效率提高25%;实施巷道修复全锚索支护,达到了“一次施工,终生免修”的目的。
通过优化生产接续设计施工,加快重点工程进度,完成深部向浅部转采,缓解了矿井接续紧张局面;抓好采掘提速、辅助提效、扩煤找量活动,提高了正规循环率和煤炭回收率,实现了连续均衡生产。