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滨湖煤矿因地制宜提升掘进效率

今年以来,滨湖煤矿以开展“掘进效率提升年”活动为抓手,因地制宜优化掘进工艺、支护方式和劳动组织,井下南翼162泄水巷创出了单进18米,月进420米的新纪录,162集运月进尺提高20米,16116运输巷提升了劳动工效,直接技术降本50余万元……

“由于井下各掘进迎头的地质条件不同,我们严格按照煤矿三大规程要求,坚持‘一头一策’的原则,对工作地点的顶板、围岩进行综合的观测、分析和论证,在确保安全的前提下,制定快速掘进方案,在掘进作业、支护工艺上做起了文章。”该矿总工程师王思栋说。

该矿结合井下南翼162集运巷道全断面岩石掘进的实际,创新实施了“多循环掘进+集中喷浆”的施工工艺,采取“三六”制劳动组织模式,每生产7个小班后,组织2个小班集中喷浆,集中化的生产和喷浆,加强了物料的集中管理、集中运输和集中使用,提高了掘进作业循环率和全岩巷道单进水平,为有效实施分矸分运提供了保障。

“为提升掘进效率,我们不仅在全岩巷道实施了‘七掘两喷’的作业方式,还在半煤岩巷道优化了支护工艺,全区的劳动工效大幅度提升。”该矿掘进二区区长代国强说。

在井下西翼16116运输巷,该矿根据顶板性质和硬度系数,将原来顶板3棵5米锚索加钢筋网的支护方式,更改为顶板1棵4.2米锚索加2根2.2米锚杆加钢筋网的支护方式,每掘进1米可以减少用时20分钟,每天的掘进进尺由原来的10.5米提高到现在的15米,大大提高了掘进工作效率,降低了职工的劳动强度。

“16116运输巷支护工艺的优化,得益于牢牢的安全体系,我们坚持生产过程中各岗点必须进行岗位安全确认,排查现场存在的隐患,每班副班长由外向里对施工范围内的顶帮支护状态进行全面排查,发现隐患及时整改,发现支护变形时,必须采取补打锚索或锚梁加强支护,确保安全生产。”该矿掘进科杨建伟说。

为全面抓好各掘进迎头的安全管理工作,该矿结合实际,制定了优化掘进工艺后的安全技术措施,严格执行敲帮问顶制度,实施跟班安监员、跟班管理、当班班长“三位一体”的安全管理模式,紧盯现场生产的每一个环节,遇到地质条件变化、迎头顶板破碎、压力较大时,采取减少作业循环、缩小支护排距、变锚杆为锚索等措施,及时加强现场的支护,确保实现安全生产。

“通过改变掘进作业方式、优化支护工艺等‘量体裁衣’的举措,掘进工作效率提升了30%以上,为矿井生产接续提供了保障。”该矿掘进副总工程师齐博说。

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