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360MW亚临界燃煤机组低氮燃烧改造及运用

360MW亚临界燃煤机组低氮燃烧改造及运用

罗银河

  本文介绍了氮氧化物产生的原理,通过燃煤电厂进行低氮改造,从配风、氧量控制、燃烧器摆角等方面进行运行优化调整,从而达到降低氮氧化物排放。

  2013年,我国雾霾面积最高达143万平方公里,波及15%国土面积,我国平均雾霾天数35.9天,部分地区超过100天。而2015年雾霾更是过之而不及,大气雾霾成为重大民生问题。按照绿色发展要求,落实国务院大气污染防治行动计划,加快燃煤电厂升级改造,2020年前,对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造,改造完成后,实行新的排放标准:粉尘10mg/Nm³、二氧化硫35mg/Nm³、氮氧化物50mg/Nm³。截止2016年1月,全国近1亿千瓦煤电机组已经进行了超级排放技术改造,正在改造超过8000万千瓦,占煤电装机容量10%。将大大改善我国大气质量。

  1.氮氧化物产生机理

  煤燃烧过程中生成的氮氧化物主要是NO(约占氮氧化物总量的95%)和NO2(约占氮氧化物总量的5%),一般统称NOx。大气中的NOx有90%来自燃烧产物,其中火力发电厂的排放量约占总量的50%。

  产生机理一般分为如下三种:

  1.1.热力型

  燃烧时,空气中氮在高温下氧化产生,其中的生成过程是一个不分支连锁反应。其生成机理可用捷里多维奇反应式表示。随着反应温度T的升高,其反应速率按指数规律增加。当T<1500℃时,NO的生成量很少,而当T>1500℃时,T每增加100℃,反应速率增大6-7倍。

  1.1.1.热力型氮氧化物生成机理:

  O2+N=2O+N

  O+N2=NO+N

  N+O2=NO+O

  1.1.2.在高温下总生成:

  N2+O2=2NO

  2NO+O2=NO2

  1.2.瞬时反应型(快速型)

  在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx。由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成,其形成时间只需要60ms,所生成的与炉膛压力0.5次方成正比,与温度的关系不大。

  上述两种氮氧化物都不占NOx的主要部分,不是主要来源。

  1.3.燃料型NOx

  由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。由于燃料中氮的热分解温度低于煤粉燃烧温度,在600~800℃时就会生成燃料型,它在煤粉燃烧NOx产物中占60~80%,。

  在生成燃料型NOx过程中,首先是含有氮的有机化合物热裂解产生N、CN、HCN和等中间产物基团,然后再氧化成NOx。由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和焦炭燃烧两个阶段组成,故燃料型的形成也由气相氮的氧化(挥发份)和焦炭中剩余氮的氧化(焦炭)两部分组成。

  2.我厂低氮燃烧改造方案及成效

  2.1.改造前现状:

  2.1.1.珞璜电厂二期#3、4锅炉与360MW汽轮发电机组配套,是由法国STEIN公司制造。

  2.1.2.锅炉型式:亚临界、一次中间再热、强制循环、双拱炉膛、固态排渣、燃煤汽包炉。其结构为单炉体、π型露天布置。

  2.1.3.使用燃料:松藻无烟煤,#0轻柴油。

  2.1.4.燃烧方式:直流燃烧器,双拱布置,“W”火焰。

  2.1.5.通风方式:平衡通风。

  2.1.6.燃烧设备:在炉膛标高30.8米处分前、后拱分别布置有18油枪(14支大油枪,4支小油枪),每拱各9支(7支大油枪,2支小油枪)。总容量30%MCR。18台给粉机供36个煤粉燃烧器,每台给粉机供两个煤粉燃烧器,36个煤粉燃烧器分前后布置,每拱18个煤粉燃烧器。本炉将原C/G组油枪拆除,增设有C/G组共4套小油枪及小给粉机辅助燃烧器。设计燃煤最低稳燃负荷为40%MCR。燃烧区的水冷壁敷设有卫燃带,用以提高燃烧区温度,从而改善煤粉的着火条件。

  2.1.7.风烟系统:锅炉的风烟系统由两台两级动叶可调轴流式引风机,有两台高/低速送风机,两台空预器,SCR,炉膛及尾部烟道,静电除尘器,两台油枪冷却风机和交、直流火焰扫描冷却风机各一台组成。

  空气分为二次风和一次风,送风机出来的二次风经暖风器预热后,送到空预器加热,然后大部分二次风从两侧进入前后墙燃烧器上部的二次风箱,通过A/B/C挡板控制到38个二次风口,(每拱19个),一部分形成上、下三次风供每侧上36个,下18个三次风口作助燃风,另一部分二次风供制粉系统作调温风。一次风机出来的一次风经暖风器,空预器加热后,经由一根热一次风汇集管,进入一次风箱,然后将煤粉分别输送到36个煤粉燃烧器。

  在目前燃煤情况下,锅炉正常负荷范围内NOx排放浓度约900~1200mg/m³,NOx排放浓度较高。通过对锅炉现有燃料、制粉系统、燃烧器系统及锅炉配风等边界条件综合分析,NOx排放高的原因有以下几点:

  a)炉内沿高度方向空气分级程度不够;

  b)燃烧系统配风不合理,拱上一二次风布置间距过小,没有拉开相应的距离,燃烧用风在燃烧初期过早与一次风混合,燃烧器区域空气分级效果较差。

  c)拱下燃烧用风未实现分级送风,拱上二次风风量过大。

  2.2.改造思路:

  a)炉拱上布置燃尽风,使炉膛沿高度方向实现空气分级燃烧。

  b)对燃烧器进行优化改造,一次风管增加分离分离器,提高燃烧器的燃煤适应性。

  c)对拱上配风进行调整,避免空气与煤粉的过早混合,降低NOx生成;

  d)局部优化拱下配风,实现下炉膛分级送风。

  2.3.低氮燃烧改造方案

  采用“新型分离型低NOx燃烧器+燃尽风”系统,通过低氮燃烧设备、燃烧系统的改造和现有炉膛的匹配来实现降低NOx生成量、低负荷稳定燃烧、充分燃尽。低氮燃烧改造主要分为主燃烧系统改造、燃尽风改造及相关设备等的改造。

  新燃烧器前端采用耐高温耐磨铸件喷口,出口设置有稳焰齿,燃烧器喷口外侧设周界风,周界风由各一次风单元两侧的二次风道引出,并通过手动挡板加以控制,从喷口外侧送入炉膛。通过周界风口的翻边导向扩锥设计,为燃烧器提供运行冷却风,防止喷口结焦,同时可延迟空气与煤粉的混合时间,对控制NOx的生成有利。

  2.3.1.燃烧器一次风管改造:一次风管内布置煤粉离器。,一次风管入口段布置楔形体煤粉离器将煤粉管道煤粉分离,并通过入口弯头和喷口出口的导向扩锥,实现燃料分级,部分较高浓度煤粉面向炉内中心高温火焰,并与回流的高温烟气混合,其余在背火侧送入炉膛。

  2.3.2.二次风改造:后拱上二次风采用分离布置,在燃烧器两侧位置布置分离式二次风喷口。燃烧器喷口的冷却主要由布置在喷口外的周界风控制,煤粉着火阶段所需风量主要来自拱上分离式二次风喷口,油枪的点火和燃烧供风也由拱上二次风

  2.3.3.控制。同时,火检布置在拱上二次风喷口内,使之能得到冷却保护。

  2.3.4.燃尽风改造:,通过燃尽风风量的调节,可自动控制拱上、拱下的二次风风量分配,以形成全炉膛分级燃烧,降低锅炉的NOx排放量。同时,在燃尽风风管上设置手动调节蝶阀,控制沿炉膛宽度上风量及直流风/旋流风的分配。

  3.总结语

  低氮燃烧改造后性能试验收集数据得出如下结论:

  3.1.各个负荷段下NOx都没有超过保证值800mg/m3,且余量较大;

  3.2.从飞灰取样结果看,飞灰含碳量低;

  3.3.锅炉效率优于改造前,各工况为91.3~92%之间;

  3.4.省煤器出口氧量在2.4%以上CO排放低于200ppm;

  3.5.送风阻力增加,在310MW以上负荷氧量偏低;

  3.6.改造后主汽温度、再热汽温度都能达到额定值;

  达到新的排放标准:粉尘10mg/Nm³、二氧化硫35mg/Nm³、氮氧化物50mg/Nm³。

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