汽轮机爆炸事故的原因(汽轮机飞车事故案例) 广东某硫铁矿汽轮机爆炸事故分析:& nbsp& nbsp1999年5月13日12时25分,广东某硫铁矿企业集团公司化工厂8万吨硫酸系统余热发电装置试生产过程中,发生一起因超速引起的汽轮机爆炸事故,造成现场操作人员1人当场死亡,1人轻伤,设备被压坏,造成严重人身伤害和设备损失。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp一、事故过程:& nbsp& nbsp& nbsp1999年5月13日7时45分,岑某、、陆某、赖某四人在八万吨硫酸厂动力车间值白班。他们接手时,汽轮机组运转正常。 中午12: 00,4人接到动力车间副主任孟某关于晚饭后停汽轮机的指令。停机的目的是为了解决锅炉蒸汽孔板流量计法兰等多处漏风故障,并进行计划检修。 2点10分左右,当值班人员岑某告诉陈某打开一楼电动油泵时,岑某自己将同步器手轮退到(转到)最上面。 陈某上来后,岑某安排他进入操作室观察机头涡轮转速表。 由于转速表没有变化,岑某来到操作室北门,询问陈某是否断线。陈某回答“断开”,但岑某发现操作屏幕上的指示灯亮着(表示未断开),于是返回机头。当时,转速表显示转速仍然正常,然后他回到操作室的北门,问陈某是否已经断开。陈某没有回答,从操作室的南门跑了出去。 此时,岑某检查操作屏上指示灯正常(绿灯亮),看到陈某来到机头用手拍打紧急断路器并关闭主阀手轮。这时岑某回到机头,陈某说:“主阀手轮到底能不能关?”同时,他发现转速表的转速达到了6800转。 岑某当时检查临界断路器,发现它已经跳出,于是关闭主阀,但主阀手轮无法关闭。 随后岑某再次扳动轴向位移断路器,但汽轮机转速继续上升,达到7800转/分。 与此同时,汽轮机伴随着相当大的振动。这时,岑某叫大家远离,自己冲到一楼,试图关闭隔离门和油泵。岑某还没到停止按钮,就听到上面一声巨响,汽轮机发生爆炸,冒出黑烟和大量蒸汽。 随后,从4万吨电厂赶来的邹、林,以及关煤气后从锅炉赶来的孟,一起将火扑灭。灭火后,他们发现陈某躺在值班室南门不省人事,立即将他送往医院抢救。 事故中,钟来受轻伤,卢某惊吓过度。被及时送至化工厂医务处,后送至云硫医院治疗。 陈某被送往医院后被确认死亡。经法医鉴定,系外力钝器所致胸背部开放性损伤,心肺严重挫伤,死亡。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp接到事故报告后,组长立即赶赴事故现场,指挥组织事故救援和善后工作。 封锁事故现场,检查人员,安排电气工程技术人员全面检查,关闭相关电源,退出发电机并网断路器小车,组织系统装置按规定停机;公司安委会成员及公安局、安监、环保卫生、电机等部门相关人员也立即赶赴现场,开展事故现场调查取证工作。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp事故发生后,集团公司立即向市公安局、市劳动局、市总工会等部门报告,并上报省重化厅,邀请杭州汽轮机厂、省化建院、南华设计院等单位派专家参加5月16日的事故分析会。 当日下午,公司成立了8万吨硫酸装置汽轮机事故调查组,立即开展事故调查。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp二、事故的& nbsp:& nbsp;& nbsp& nbsp经事故调查组初步调查分析,事故原因如下:& nbsp& nbsp& nbsp(1)汽轮机调节阀未关好,导致发电机解列后汽轮机转速上升。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)断油后主汽门不能自动切断汽路,同时手动不能关闭主汽门手轮,导致汽轮机飞转,最终引发爆炸。 陈某断开后,跑向涡轮头并按下紧急断路器,然后关闭主阀的手轮,但它不会关闭。 岑到汽机头部检查,即关闭主汽门手轮,但不能动,再拉轴向位移遮断器,汽机转速仍上升。 还有,事故发生后,二层发电房冒出大量蒸汽,说明断油后主汽阀仍开着,这是汽轮机超速进而爆炸的主要原因。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp因此,根据初步分析,事故主要是由设备本身的潜在问题造成的。
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