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采场瓦斯抽放移动泵安装使用安全技术措施

采场瓦斯抽放移动泵安装使用安全技术措施

为加强我矿西二710工作面瓦斯抽采工作,提高工作面瓦斯抽采量,需要在西二710工作面安设移动瓦斯抽采泵一台,为确保移动泵站安装、使用过程中的安全,特编制此措施。
        一、移动式瓦斯抽采泵的安装
        1、安装前的准备工作
        (1)移动泵安装位置的巷道顶板打好起吊锚杆。
        (2)矿机电科负责移动泵供电系统的设计与安装。
        (3)抽采队和保安区负责准备好安装移动泵、瓦斯抽采监测、计量设备、接设抽采管路及进排水管路所需的工具、材料和设备。
        2、移动泵安装安全技术措施
        (1)起吊移动泵前检查好所需的起重机、大链、卡环等,必须保证完好,严禁非标准件作业。
        (2)起吊作业前,撤出施工现场附近前后5米的其他人员,同时作业人员要躲避重物下落和倾倒的方向,作业现场安排专人监护。
        (3)移动泵放置在铺设好的道木上要固定牢固,并保证移动泵安放平稳。
        (4)瓦斯监测、管路抽采计量装置要按设计要求安装,保证测量数据准确,监测装置断电灵敏可靠。
        (5)移动泵各部件安装要求:
        水箱、汽水分离器、泵体、电机及变电站安设都应平整,泵体、电机使用道木稳设。
         二、移动式瓦斯抽放泵的使用
        1、启动前的准备工作
        先打开进、排水阀门,注入清水5分钟,同时手动盘车,使泵两端的轴封处有成滴的水流下。
        2、启动运转及停泵的操作
        (1)按动电机按钮,观察电机旋转方向,如与标识不一致,将磁力开关电源分断把反向。
        (2)启动后及时调整进、排水阀门,使泵体内水位稳定在汽水分离器底壳以下。
        (3)观察泵体是否渗漏,监听泵体运转声音是否正常,如发现有不正常现象,立即停泵检查,故障排除后再启动。
        (4)及时排除正负压端管路中的积水杂物。
        (5)每小时观测一次管内压力、管内温度、抽放浓度、孔板压差等参数,并作记录。如发现参数变化较大时,应及时查明原因,积极处理并汇报。
        (6)停泵时,先停电,再将近、排水阀门关闭。
        3、使用移动式瓦斯抽放泵的安全技术措施
        (1)移动式瓦斯抽放泵司机必须经过技术培训,并掌握移动式瓦斯抽放泵的结构、性能,会进行一般的维护保养及故障处理。考试合格,持证上岗。
        (2)移动式瓦斯抽放泵的停、开及运行情况按时向保安区调度汇报。
        (3)泵体内的水位随时调整好,要与泵体的泵轴中心线持平,不能超过汽水分离器底壳线,避免水位过高烧电机或水位过低影响抽放效果。
        (4)泵运转时,出现负压过大、回水小、旋转异常时,必须立即停泵查明原因,及时处理。
        (5)严禁无水运转,停开泵,必须经当班瓦检员同意。
        (6)安设停水自动断电装置,要灵敏可靠。
        (7)抽放管路排出口必须设置警戒标志,排出口上风侧5米,下风  侧30米内严禁人员通行和任何作业。
        (8)排放口下风侧30米处,距巷道顶板300毫米处安设一台甲烷传感器,报警点断电为≥0.75%,断电范围为移动泵电源,保证抽放泵排到巷道内的瓦斯浓度在30米内被混合到规程允许浓度。在抽放泵下风侧1~2米处设一甲烷传感器,报警点断电点为≥0. 5%,当泵体附近瓦斯超限时,能切断抽放泵电源。
        (9)抽放泵司机必须坚守岗位,交接班时要对所有设备进行检查。
        (10)要经常检查抽放泵的各种计量装置、阀门和安全装置,保证灵敏可靠。检查好各部件的联接螺丝,发现松动及时处理。
        (11)每天要对全部设备的外表进行一次擦洗。
        4、移动式瓦斯抽放泵停运的安全措施
        (1)瓦斯抽放泵有计划停泵前,泵站司机必须通知采场后三角点瓦检员,得到瓦检员同意后方可停泵,并向矿调度和通风调度汇报。
        (2)瓦斯抽放泵因故临时停泵,泵站司机要立即通知工作面后三角点的瓦检员,并向矿调度和通风调度汇报。
        (3)采场后三角点瓦检员得知停泵后,要随时检查后三角点区域瓦斯浓度,发现瓦斯超限或积聚,必须立即停止作业,切断电源,撤出人员,进行处理。
        (4)瓦检员根据现场情况,增设风障,并随时用高压水冲击清扫后三角点区域。
        五、事故案例
        大隆矿1974年3月12日掘进三队东翼23度上山下部车场瓦斯爆炸事故
        (一)、事故经过
        74年3月份由掘进三队施工的东一23度车场-266水平回风巷,由2台28KW供风,与东一23度底弯道相邻的东一大巷由掘七队施工,工作面由一台28KW供风。3.11矿井停电检修,三台风机停运。四点班检修完未安排开风机排瓦斯12日零点班开工后,掘七队队长张义和电工发现风机未开,便安排电工送电,三台风机启动,-266水平回风巷停风15个多小时积聚的瓦斯大量排出,掘三队一台蓄电池车驶入23度底弯道,刹车过程中产生火花,引起瓦斯爆炸,造成10人死亡,13人受伤。
        (二)、事故原因
        1、干部、工人违章指挥、违章作业,张义在不知瓦斯多大的情况下,让电工送电启动风机。
        2、蓄电池车不防爆,电源接头处未包。
        3、安全管理混乱,瓦检员四点班出勤6人都没入井。提前回家,零点班开工前没能及时排放瓦斯,到事故发生时瓦检员无一人入井。
        4、安排工作不利,检修后和开工前没有组织开工检查。
        5、干部、职工安全意识和法律意识淡薄,思想麻辟,纪律松懈。
        (三)、事故教训及防范措施
        1、开展一次安全大检查,发现问题及时解决。
        2、加强一通三防管理,制定完善各项管理制度和措施。
        3、加强局部通风和排放瓦斯管理,每台风机设专人看管,排瓦斯必须有风机工、电工、瓦检员同时在场,排瓦斯严禁一风吹。
        4、加强干部、职工安全意识和法律意识教育,加强安全技术培训,各项工作严格按规程要求去做。
        大隆矿1977年9月26日西翼-275南段回风中巷瓦斯爆炸事故
        (一)、事故经过
        1977年9月25日二十三点,通风队副队长沈跃武在班前会上分配瓦斯检查员任洪民同志,先到西翼-275、南三、四段回风中巷密闭处进行检查,再到掘进二队进行检查。任洪民下井后,先到-275变电所打电话,但电话坏了(时间是零六分),他就到-275回风石门去打电话。当任洪民走后约三分钟,刚刚走过-275南一段回风中巷就发生了瓦斯爆炸。这时机运区支援采煤运料上零点班的七名同志,正走过西翼上山二十米左右,被冲击波冲倒。此次瓦斯爆炸事故造成一死七伤的严重后果。
        (二)、事故原因
        1、瓦斯来源:西翼-375运输石门第二上风眼和溜煤眼内,从1977年9 月初就发现有积存瓦斯据9月23日化验结果看:CO浓度为6.11%、CO2浓度为1.7%、CH4浓度为4.4%、O2浓度为16.9%。
        2、火    源:西翼-375运输石门,第二上风眼和溜煤眼的上部,从1976年8月就发现有烟,事故发生,虽然进行过多次注浆充填、灭火工作,但火区没有彻底消灭,最后酿成事故发生。
        (三)事故教训及防范措施
        1、认真贯彻执行党的安全生产方针,要在各级、各类人员当中牢固树立“安全第一”的思想。
        2、加强管理,要充分发挥专业科室的职能作用,对一些重大隐患,要坚决果断地采取措施进行处理,隐患不排除决对不能生产。
        3、加强瓦检员上岗巡回检查制度,加大瓦斯监测等安全仪器的投入使用,对各地点瓦斯变化情况进行时时监控,以保证安全生产。
       
       

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