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生产服务分公司:机械化安撤铁军创高效

生产服务分公司坚持“提质增效,创新发展”,积极推进机械化安撤施工装备和工艺升级,使工作面安撤机械化覆盖面达到75%,安撤效率提升50%,促进了各生产环节无缝衔接、快速高效、持续稳定,为集团公司各生产矿井的安全高效提供了可靠保障。2020年,完成工作面安装撤除任务79项,安撤支架7600余架次,同比增长20%。

机械化安撤工艺应用实现了快速高效。目前,随着集团公司智慧化矿山建设步伐的加快和大功率综采装备使用,工作面开采速度进一步加快,工作面接续的频率也越来越快。为彻底解决生产矿井安撤设备工艺落后、安全系数低、施工工期长等瓶颈难题,生产服务分公司大力研发推广综采工作面新型快速安撤设备和工艺,由该公司技术服务中心牵头组织,安撤事业部成立创新工作室具体实施,在确保技术升级和人员、设备安全基础上,先后引进快速安撤设备、折叠式安装叉车、矿用液压起吊装置、无轨胶轮支架搬运车、铲板车配合综采设备安撤的应用,先后在新疆、内蒙长城二矿、老区华丰煤矿等施工项目成功实验应用,大幅度提高了安撤速度和施工质量。去年3月份,在长城三矿 1903S大倾角工作面创出了机械化日均安装9架的新高。

“机械化安撤颠覆了传统施工工艺,实现了由传统的生拉、硬拖、强扭工艺向机械化安撤工艺转型,项目部单班可提高工效40%。”生产服务分公司安撤事业部经理刘汝凯介绍。

机械化安撤装备升级让安全更可控。该公司全力打造以“机械化装备”为基础、以“职业经理人”为核心的安撤铁军,进一步优化升级机械化装备,再次引进重型支架安装叉车、换装机构、单双臂吊、液压拔销器、电动葫芦等设备,为协同工作顺利推进提供强劲动能。去年7月份,该公司利用机械化装备成功完成长城二矿1905N工作面撤除任务。该工作面属于典型的大倾角一次采全高支架,坡度达到43度,是集团公司有史以来倾角最大的工作面,施工安全和质量得到了矿方高度赞扬和认可。

生产服务分公司副经理纪维新说:“机械化安撤是减轻职工劳动强度、提高施工安全系数、做好高效安撤工艺革新的有效助力,是今后‘本安型’安撤工艺发展的方向。”

机械化安撤工艺大规模推广保障了增盈创效。为做好重点矿井采矿准备,做强工作面安撤,发挥设备的最大值,安撤事业部成立机械化安撤小分队,加大推广机械化安撤工艺,尽力缩短安撤周期。各项目做好先进设备应用与岗位工种要求再分析,采用“一矿一策”模式,对适用机械化安撤设备要求的工程广泛推广使用,不断提高机械化设备的“装备率、利用率、高效率”。去年7月份,提前5天完成新巨龙8301工作面撤除施工, 创出19天回撤150架、单班最高回撤5架纪录;9月16日,新疆伊犁四矿项目部经过36天的精心施工,23213撤除工作面提前14天安全竣工,一次验收通过;11月份,长城三矿项目部连续创出单日撤除ZY9000/24/50型液压支架12架的好成绩,受到了矿方赞誉。

对于机械化安撤工艺推广以来的众多益处,生产服务分公司经理王业平说:“机械化安撤工艺提高了安撤效率,缩短了安撤周期,为保障集团公司矿井生产接续、服务集团公司‘谋久调优、内涵发展’战略推进提供了有力支撑。同时,也培养锻炼了一批德才兼备、创新能力强、技能层次高的创新型人才队伍。”

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