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丰源轮胎公司对标挖潜打出降本增效“组合拳”

今年以来,丰源轮胎公司围绕“瘦身强体、集约发展”主题,在持续改进、节约挖潜、严控成本上下功夫,生产一线合力打出降本增效“组合拳”,为企业高质量发展提供强大支撑。

设备挖潜添活力

成型车间瞄准设备挖潜,加大成型机改造力度,效益提升显著。该车间对二次法成型机进行设备程序优化,在不影响安全、质量的情况下,将多个分步骤动作进行合并,减少设备停歇时间,B1-B3机台胎胚班产可提升20条,B4-B8机台大规格双层帘布胎胚班产可提升15条,预计年产可提升近13万条。

密炼车间对2#生产线进行设备升级改造,根据胶料流体性能调整转子相位角,降低胶料升温速度,增加胶料混炼时长,使胶料混炼更加均匀,省去下道工序开炼机的补充混炼,班产由135车提升到160车,同时优化炼胶工艺时间和开炼机自动翻胶工艺,班产再度提升到175车以上,日多生产胶料近9000千克;强化8#串联密炼生产线的原材料首件验证,及时调整优化生产工艺,提升生产效率,班产由95车提升到班产100车,日多生产胶料约3.9吨。

精准施策降成本

部件车间对“降低聚乙烯垫布使用成本”进行攻关,通过现场反复实验验证,在垫布厚度减薄和重复利用两方面进行尝试:对不同规格的垫布进行分步实验,平均厚度减薄0.03mm;在不影响产品质量的前提下,对使用过的垫布进行回收复用;实施垫布回收复用激励机制,开展“垫布创效竞赛榜”。一季度聚乙烯垫布同比去年下降30.3%,降低成本53万余元,重复使用垫布节省资金约1.5万元。

硫化车间通过提高干冰机压缩空气压力,将每付模具清洗时间减少5分钟,1月份至今清洗模具节省干冰近20吨,节省费用7万余元。对设备照明进行改造,将排烟罩内的照明灯由长明改成设备联动照明,预计机台照明时间降低约84%,照明用电降低87%,全部改造完成后,预计全年可节约用电约7万多度。加强异常规格胶囊优化,规范职工胶囊使用操作及自检管理,按照质量、技术文件要求进行胶囊下机,增加胶囊使用次数,一月份至今,胶囊超次使用近4万次,节约资金约4万元。

精益生产提效益

成型车间联合质量部、研发中心成立控制胎侧泡及胶芯泡攻关小组,通过现场调研,对出现气泡率较多的特殊规格进行胶片位置优化,同时关注物料厚度和粘性,及时根据现场反馈做好物料粘性的稳定和优化,加强首件过程中预定型与胎冠之间的距离匹配控制,杜绝气泡隐患,降低胎胚废品率,一季度同期降低废品近200条,节约成本3万余元。降低返回胶单台成本,推行机台定指标管理方法,将胎面的自动接头改为人工精准裁切,每车胎面节约2米;一次法PA符合件的胎侧与内衬结构采取互补互换方式,胎侧、内衬层每车可节约2米,一季度同期减少返回胶6000千克,节约成本约5万元。

硫化车间按照质量指标要求,针对当前胶囊等主要废品产生原因,硫化车间制定“硫化质量提升管控方案”,依据管控方案控制废品,降低外观废品数量,一季度较指标减少废品300余条,节约资金近5万元。

密炼车间在充分保证下工序用胶的情况下实施了集约化生产策略,为发挥峰平谷电价的优势,将早中夜三班开机台数由“4+4+4”改为“4+2+6”,同时将开班时间提前1小时,日用电费用节约近万元。通过炭黑回、机配粉料、洗车胶及机台清理碎胶的回收再利用和减少母胶回车胶等项目,一季度共节约资金30余万元。

2021年截至目前,该公司通过设备挖潜、精益生产等方式共增效近200万元。

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