我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>冶金电力>准能集团维修中心创新工艺省时省力降成本

准能集团维修中心创新工艺省时省力降成本

准能集团维修中心创新工艺省时省力降成本

截至6月21日,国家能源集团准能集团设备维修中心5#24H平路机铰接销孔采用孔内镶套工艺改造后,设备安全运行2034小时,延长了部件使用寿命,节约了成本。

平路机车身长16.1米,在转向困难时,常常利用中间铰接辅助转向。由于下部铰接销子固定螺栓容易被岩石、矸石等硬物撞击后松动或切断,销子转动移位、前后机架不同心,使得轴承与机架孔工作间隙变大,造成轴承和机架孔损伤。以往,处理此类故障,除至少11天检修工期外,还需采用焊修工艺、镗口工艺来修补和调整损伤机架孔,以及通过装配工艺更换新轴承,全过程不仅检修难度大、耗时耗力,而且还需10多万元维修成本。

针对这一问题,该中心技术人员总结故障原因,通过大量实践摸索,用合金钢经调质处理和机加工后制作成高强度耐磨套,创新采用扩孔镶套方法,将耐磨套压入扩大到110毫米的机架销座孔,同时为了保证耐磨套不在销座孔内窜动,该中心技术人员采用过盈配合的装配方式,使过盈量达到0.15毫米。另外,在下部铰接固定螺栓外部加装了废旧件改造的防撞肋板,进一步保护螺栓。

据悉,耐磨套成本仅为千元,不仅兼具成本低廉和更换方便的特点,而且,因其拓宽了润滑油道,还降低了轴承的磨损率。下一步,鉴于耐磨套良好的特性和使用效果,该中心会将此工艺拓展到其他同类型部件维护中。

免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:神东保德矿地面工业园区实现5G网络全覆盖

上一篇:大唐石门发电公司召开第二次安委会暨二季度环委会会议