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作业场所(固井水泥)粉尘治理及效果评价——粉尘治理(3)

作业场所(固井水泥)粉尘治理及效果评价——粉尘治理(3) 针对粉尘污染严重的生产环节,我们会同安技部门进行了全面的工艺改革,采用密闭、吸风、除尘等综合防尘技术对水泥储存罐尾气口排放、裸口装卸及水泥与外加剂干混工艺进行了粉尘治理。

  1 立式散装水泥固定储存罐尾气口排放的工艺改造

  将地仓罐取消,改用立式水泥储存罐。散装水泥由运输车从水泥厂运回,直接用气体压缩机压入立式水泥储存罐。立式水泥储存罐上部设废气排放口,把每台立式水泥储存的废气排放口串联在一根直径100mm的总排放管道 上,每台罐的废气排放口用4"蝶阀控制,在总排放管道上端安装一只2"阀门接通气源以增加废气排放流速,防止沉淀物堵塞管线。下端与MC120-Ⅱ型脉冲袋式除尘器连接。在除尘器的出口处,安装一台4-72-ⅡMD5A型引风机,防止除尘器产生负压,在气流压力3kg/cm2进滤风速4m/min、处理分量43.31m3/m(11 000 m3/in)的状况下实验,管道内的风压、风量、流速均符合工艺设计要求。投产使用后,各部环节工作性能和除尘效果良好,经测定该作业场所粉尘浓度由2 84.5mg/m3降为6.22 mg/m3,降尘效率达97.81%。

  为进一步降低立式水泥储存尾气排放粉尘浓度。我们增加设计了对尾气排放的二次除尘。在尾气排放口和除尘器之间增加一台立式集尘罐,水泥尾气粉尘通过总排放口切向进入集尘罐,达到突然扩张,相互碰撞,大部分水泥粉尘重颗粒沉降罐底,实现一次除尘。少量水泥浮尘由集尘罐顶部出口再进入除尘器,实现二次除尘(见图1)。坠落在集尘罐底部的固井水泥粉尘,经出灰口重新装车继续使用,减少了原材料浪费,完成了一整套控制水泥粉尘的新工艺:装卸→集尘→除尘→回收→储存。经过二次除尘,该作业场所粉尘浓度达1.8mg/m3。

  

  图1 立式水泥储存罐二次除尘示意图

  2 水泥裸口装卸的工艺改造

  改造前散装水泥装卸是在裸口状态下进行的,凭经验控制下灰。粉尘外溢严重,造成作业场所及周围环境粉尘浓度严重超标(见图2)。根据现场工艺情况,设计将储存罐中部的出灰口截掉堵死,在底部设计安装一台分配器,用两只4"蝶阀控制一根软管,软管另一头用快速卡连接在灰罐车上,灰罐车的顶部罐口裸口盖严,罐车的尾气排放口用软管连接在除尘器上,上灰时关掉1#蝶阀,打开2#蝶阀,下灰时相反操作(见图3),实现了全封闭水泥装卸。

  

  图2 改造前裸口装卸示意图

  

  图3 改造后装卸示意图

  3 水泥与外加剂干混工艺改造

  改造前,固井水泥的混拌在井场湿混。在水泥及外加剂运输和混拌过程中造成严重的粉尘污染,作业场所粉尘浓度达178.5mg/m3,并且作业工人劳动强度非常大。针对此情况,设计了固井水泥与外加剂的干混系统。首先将各种罐重新排列安置,将水泥原料罐为第1组排列,外加剂沙子灰罐为第2组排列,药品罐为第3组排列,成品罐为第4组排列。总布局为三角形,中心位置设初混罐、批混罐、再混罐、计量罐。4组罐统一由控制室气动操作,油井水泥与外加剂干混工艺流程示意图见图4。

  

  图4 改造后油井水泥与外加剂干混工艺流程示意图

  干混操作时,先将水泥原料送入初混罐,再将药品经称重计量后关入初混罐、按需求或比例加入外加剂在初混罐内同时混拌;之后转入批混罐内再混拌均匀,然后转入再混罐内再次混拌成所需的成品料,转入成品罐内储存,待固井施工时运至现场直接注入井内,完成固井作业。

   王瑞 刘正亮 刘衍忠 李吉贵 方岱山
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