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空分装置长周期安全运行的改进措施

空分装置长周期安全运行的改进措施

1 装置概况
    中油集团抚顺乙烯化工有限公司乙二醇车间空分装置,原设计使用法国空气液化公司的专利技术,采用全低压流程、常温分子筛吸附净化、透平膨胀机制冷、DCS控制,生产高纯氧、高纯氮的气、液产品,氧氮产量均为6000m3/h,于1991年投产;1997年5月16日发牛上冷爆炸事故后,于1997年日月重建,静设备(包括分馏塔,主换热器、主冷凝蒸发器、过冷器、液氧吸附器等)采用河南开封空分集团有限公司设计制造,动设备除膨胀机外,其余动、静设备仍为原法液空设备,另增加了 台美国约克公司制造的冷冻机,高纯氧产量不变,高纯氮产量则提高到13000m3/h(设计值),于1997年11月8日产出合格产品,达到了 次开车成功;但自投产以来,因主换热器堵塞造成运行周期短,到2000年5月装置大检修时,才彻底解决了这一问题。
2 解决制约空分装置长周期运行的瓶颈
2.1 分析制约空分设备长周期运行的主要原因
    空分装置运行周期是指制氧机连续正常运行的时间,其长短是衡量装置运行状态和经济性能的重要指标之一。由于本空分装置的动设备除膨胀机外,全部为进口设备,运行状况良好,维护量小,但多次因主换热器堵塞造成运行周期短的问题一直困扰我们的生产,原法液空装置运行周期一般为七个月,分析原因主要是由于C02和水分的冻堵造成的,为此,在重建时降低了进纯化器的空气温度,对纯化器中的分子筛和铝胶量进行了调整,每只纯化揣的分子筛量比原来多装了1.4吨,铝胶少装了15吨、但是开工后,多次因主换热器堵塞而被迫停车处理,运行周期最多不超过100大,是什么原因造成主换热器堵塞的呢?
    1.机械杂质、分子筛粉末等异物堵塞
    从每个运行周期的分子筛山u与分馏塔下塔的压力差值看,一般都是从8kPa左右渐渐上涨到50kPa左右,如图1,从分广筛出口采样点排放观察未见分子筛粉末等杂物,停车大加温吹除时,打开各排放阀也不见机械杂质、分子筛粉末等异物,开车积液后,从下塔底部排出液空看,电无机械杂质、分子筛粉末等异物,因此,主换热器堵塞是机械杂质、分子筛粉末等异物造成的可能性可初步排出。
    2.纯化器对水分的吸附效果不好
    对纯化器出门的空气进行采样分析,工作初期露点都低于—65℃, 工作末期大部分时间在—63℃,有时在—60℃左右,我们进行了多个运行周期的跟踪分析,整个周期的露点均在—63℃以下,说明水分进入分子筛的可能性很小。
    3.纯化器对C02的吸附效果不好
    在纯化器出口有C02在线分析仪,时刻监测 空气进主换热器中C02含量,纯化器B使用时, 出口C02含量始终小于O.2×10-6,纯化器A使 用时,初期出口C02为O.2×10-6,中期上涨到 (1.1~1.2)×10-6,尽管在允许:范围之内,但 我们仍怀疑主换热器的堵塞极有可能是C02的冻 堵造成的,问题出现在纯化器本身,或是分子筛 有问题。
    2.2 纯化器的工作情况
    分子筛纯化系统是空分装置中的关键部位, 它承担着吸附空气中的水分,二氧化碳,碳氢化 合物等杂质的重任,其吸附性能的好坏直接影响 装置的长期、安全运行。
    1.从理论上分析吸附过程的特点
    (1)吸附平衡
    当吸附了一定量的气体之后,吸附速度将逐 渐减小,另一方面,被吸附的气体由于热运行会 发生脱附,脱附速度随被吸附量的增加而增大, 在一定温度和压力厂,当脱附速度和吸附速度相 等时,便达到了吸附平衡。
    (2)吸附过程简述
    气体进入吸附器后,吸附质首先在靠近纯化 器入口端的吸附剂上被吸附,并渐渐趋于饱和, 达到饱和的区域称为吸附平衡区,在平衡区以下 是在进行吸附的传质区,传质区以下是未吸附 区,继续进气,纯化器传质区逐渐下移,木吸附 区相应减少,当传质区的前缘刚达到吸附剂的出 口时,出口气体中的吸附质浓度尚未增加,此点 称转效点,到达转效点所需的时间为转效时间 (即穿透时间),也就是纯化器的工作时间。
    (3)吸附剂的再生
    再生是吸附的逆过程,对吸附来说,温度越 低,压力越高,则吸附量越人,对吸附有利;再 生则温度越高,压力越低,对再牛越有利,再生 效果越好。
    吸附剂的再生主要是采用低压干燥气体(如 污氮气,氮气等)作为再生气源,通过加热,冷 吹过程使被吸附的吸附质解吸出来,恢复吸附剂 的吸附能力。
    2.本装置分子筛的工作情况
    本装置分子筛采用上海UOP生产13X—APG 型分子筛,它对H20、C02、C2H2有很强的亲和 力,这种亲和力的顺序是H20>C2H2>C02,使 用铝胶为法国空气液化公司生产;的活性氧化铝, 吸水性能较好。分子筛使用周期为250分钟,进 气温度在10~15℃, 工作厄/J为500kPa左右, 设汁气量为31500m3/h,再生气为污氮气,再生 过程由电加热器将污氮气加热刊18O~200℃,加 热时间70分钟,冷吹时间九145分钟,压力为 9kPa,流量为7000m3/h。
    为了保证纯化器的工况稳定,设计时必须使 具吸附能力Q吸大于被吸附气体的吸附质总含量Q质,即Q吸>Q质,本装置纯化器的设计处理气 量为31500m3/h,大于正常工作时的装置最大进 气量29500m3/h,吸附时间不变,气体中吸附质 的含量不变,即实际被吸附气体的吸附质总量Q实远小于Q吸,即Q吸>Q实。如果分子筛工作 正常,则纯化器出口C02含量不会上涨,在整个周期应是基本趋于稳定的。而在A床使用时出 现以C02含量的上涨,上涨的时间点并不固定, 但均在使用2小时之内开始上涨,上涨的趋势如。
    如果分子筛再生不彻底,其C02含量上涨时 间应在使用的中后期,从趋势图分析看,分子筛 某一区域有问题或是纯化器有内漏的刊能性要大 一—些,为此,我们进行了以下工作:
    (1)分子筛的质量分析
    我们从A床分子筛的最上层均匀地采用分 子筛样品,分别送大连物理化学研究所和上海 UOP进行检验,证明分子筛各项指标均合格,不 存在质量问题。
    (2)分子筛装填的检查
    我们在分子筛初次装填后,按要求进行了特 殊再生;一年后,打开装填孔观察,发现分子筛 装填表面平整,无冲击现象,估计铝胶利分子筛隔网完好,不可能混合,在2000年5月拆卸过 程中证明了这一点。
    (3)分子筛再生参数的调整
    由于原法国液空有限公司设计进纯化器空气 温度较高,在1997年重建时,新上一台冷冻机 组,降低了进纯化器空气的温度,刘纯化器中分 子筛和铝胶的装填量进行厂改变,铝胶仍用法液 空生产的,由原来每只吸附器5.7吨下凋刊3.2 吨,分子筛用上海UOP生产的13X—APG,1/16", 由每只吸附器7吨上调到8.4吨,使川周期,再生 过程各参数没作改变;运行几个月后,出现主换 热器堵塞现象,可能对分广筛再生不够好,调整 部分再生参数,再牛气量由原来的6400m3/h上 调到7000m3/h,再生过程中,加热时间由原来 的60分钟上凋到70分钟,冷吹时间由原来的 155分钟下调到145分钟,其余参数不变;经几 个周期的运行,再生结束时,分子筛床层温度不 高,满足操作要求,同时更有效地保证分子筛的 再生。
    完成以上的工作后,我们经过反复地讨论研 究,认为其原因只能是纯化器存在内漏;由于纯 化器采用内保温,在对内保温壁进行焊接时,可 能存在漏点,另外也可能是中心管泄漏,这样造 成部分空气没经过铝胶和分子筛吸附就直接进入 主换热器,使纯化器出口C02含量卜涨,从而造 成主换热器快速堵塞,影响长周期运行。在 2000年5月空分装置大检修期间。扒出分子筛 和铝胶查漏,在两个纯化器的内保温壁上分别查 出了大小不等的几个漏点,在公司领导的果断决 策下,对内保温壁采用氩弧焊,进行满焊处理。 100%探伤检查。漏点消除后,纯化器出口空气 中C02含量由原来的1.2×10-6下降至0.1×10-6,大大降低了C02在主换热器上冻结的可能 性,使空分装置的运行周期由原来的100天延长 到现在的620天以上。
3 本装置安全措施的改进
    为了吸取空分装置爆炸的教训,根据我装置 的实际情况,在重建窄分设备L新增了一系列 安全措施。

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