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萤石开采主要污染(萤石矿尾渣用途)

萤石开采主要污染(萤石矿尾渣用途) 萤石的尾矿干了,挤出来了,污染大户变成了污染者。

“我要‘吃掉’金华所有萤石矿的尾矿。”武义神龙浮选有限公司董事长周说。2004年,他的公司已经“吃掉”了10万吨尾矿,回收了1.6万吨精细萤石粉。今年又“吃”了15万吨。这样做相当于“神龙”每年为武义增加一座年消耗量10万吨的萤石矿。“神龙”的做法得到了省和国家国土资源部门的充分肯定。国土资源部矿产资源储量评审中心主任王志宏评价说,“神龙”依靠科技和自主创新,利用废弃尾矿进行二次浮选,产出合格的萤石精粉,最后用废渣制砖,既节约了萤石资源,提高了利用率,又消除了环境污染,取得了理想的社会、经济和环境效益。因此,国土资源部将“神龙”的做法作为矿山企业的典范向全国推广。近年来,由于萤石工业的快速发展,对萤石精粉的需求十分旺盛,而武义县的萤石资源目前只有3000万吨左右,一些易选矿已被大量开采。目前开采的低品位矿石已不能满足全县8个浮选厂的原料需求,许多厂家不得不从丽水、天台、遂昌、缙云等较远的县市购买原料维持日常生产。传统的萤石开采加工不仅资源枯竭,而且给当地留下了隐患。据该县保守统计,目前武义废弃尾矿数量已达300多万吨,需要占用20多万平方米进行堆放;全县8个浮选厂每天将新增尾矿约900吨。这些山一样的尾矿,晴天时布满灰尘,遇到暴雨或连续阴雨天气,容易引发泥石流等地质灾害。平时露天堆放时,随着雨水的侵蚀,污水流入农田,造成土地板结,影响农作物生长;因为水中氟化钙含量超标,污水渗入地下,也会造成地下水污染。“神龙”在武义七孔塘有一个浮选厂,年浮选能力为8万吨原矿。但由于没有尾矿堆放场所,污染较重,每年因尾矿堆放、污染超标被罚款100多万元,让神龙感到头疼,从循环经济中找到了一条自主创新之路。为此,“神龙”先后投资1000多万元对氟化钙含量为20%的尾矿进行再利用,并对选矿设备和工艺流程进行了反复试验和改进。2003年底,形成了一套具有自主知识产权的浮选设备和工艺流程。经公司浮选设备和工艺流程浮选后,氟化钙含量仅为4%,其中16%成为氟化工的制酸粉和建材粉。“神龙”在将尾矿“吃干,榨出全部有用成分”后,与北京中材建筑技术研究院合作,将矿渣制成可用于民用和高层建筑的免烧承重砖、非承重砖和多孔砖,有效解决了国内一直悬而未决的废渣污染治理问题。凭借自主创新技术,解决了神龙的生存问题。不仅彻底解决了七孔塘尾矿的污染问题,每天还“吃掉”了该矿原矿浮选产生的百余吨尾矿。公司为此收购了武义泉溪浮选厂,将其建成年处理尾矿15万吨的专业“吃”污水处理厂,可以轻松“吃”掉当天县里产生的尾矿;每年可利用废渣生产1亿多块免烧建筑标砖,节约粘土6万平方米。从此,曾经是污染大户的“龙”,如今变成了“吃大户”。“神龙”去年实现销售收入3000多万元,利税450万元;今年公司销售收入和利税分别比去年增长70%和55.6%。公司总工程师朱先林说,在这种增长中,增加的销售收入和尾矿处理的效益是可观的。朱先林算了一笔账:品位1%的原矿每吨值4元钱,加工后的产品价值会涨到7元。每加工一吨原矿利润约20元,用3吨原矿加工1吨产品,最终利润为60元。用尾矿加工,提取了16%的氟化钙含量,价值112元。用7吨尾矿加工1吨产品,最终利润125元,是原矿的一倍多。此外,用矿渣制砖还能产生较好的经济效益。以一家每年“吃掉”15万吨尾矿和矿渣的砖厂为例。建厂投资约800万元,免烧砖年产量1.5亿块。如果以每个0.20元的价格出售,一年可获利200多万元,3年即可收回投资。神龙公司计划在2006年将其尾矿处理能力扩大到30万吨。在此基础上,将逐步扩大尾矿处理规模,力争10年内“扫除”金华武义及周边其他县市的所有尾矿。这样不仅可以有效延长萤石加工产业链,降低尾矿处理成本,增加新的盈利项目,还可以让企业的选矿项目有更大的利润空和更好的盈利预期。

 
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