文摘:提出了多频脱水筛技术在全泥氰化工艺中应用的可行性,并成功应用于河南某金矿,获得了含水率小于15%的干尾矿。详细介绍了河南某金矿该工艺的技术流程和生产指标,综合分析了脱水筛的运行成本和经济效益。实践证明,该技术投资少、运行费用低、水回收率高、效益显著,并能最大限度地回收氰化钠。
一.导言
全泥氰化炭浆提金技术在中国已经应用了几十年。该技术是国内外黄金生产中成熟先进的技术,对国内黄金生产的发展具有重要作用。由于其工艺特点和金的特性,氰化钠一直被用作浸金剂,但目前还没有好的替代剂。泥氰化尾渣中含有大量的氰离子,高达200-300mg/L,由于氰化钠有剧毒,如果不进行严格的废水处理,无法达到环保要求。全泥氰化尾渣的处理一般分为湿排和干排。
(1)尾矿的湿法排放:
1.用漂白粉处理尾矿
全泥氰化厂的尾矿用漂白粉处理后,用湿法排入尾矿库。常规漂白粉的处理成本为10 ~ 12元/吨。即使尾矿处理后也只能达到0.5mg/L,只能排入尾矿库循环使用。对于该工艺,还需要进行尾矿库防渗处理,漂白粉处理工艺成本较高。
2.尾矿库铺设防渗膜
尾矿湿排,尾矿库设置防渗膜,回水返回生产循环。这种工艺投资大,容易渗透,回水率在50%左右。由于环保要求,不允许采用该工艺。
(2)尾矿干堆——传统的压滤机、带式过滤机、陶瓷过滤机脱水工艺:
压滤机用于过滤氰渣,滤液返回系统循环使用。滤饼的含水量为18-25%。该工艺可有效回收氰化物,降低选矿厂新鲜水消耗。但由于压滤机的滤布容易损坏,需要经常更换,这种设备的生产成本较高(带式过滤机和陶瓷过滤机的投资和成本都比压滤机高),成本在6 ~ 8元/t。
二、新海多频脱水筛尾矿干排新技术
鑫海浓缩脱水旋流器+高效多锥浓缩机+高效多频脱水筛组合单元脱水工艺设备组合系统,每台设备都有独特的结构设计,可以说是尾矿干排的绝配。这一体系可适用于-400目95%以内的几乎所有矿物,不同矿物脱水后的含水量可控制在10 ~ 20%。该设备组合具有投资少、效率高、装机功率低、运行费用低(1.5-2元/吨)的优点。脱水后的尾矿可以出口用于制砖、铺路和制作加气混凝土。浓缩机溢流水可返回浓缩机,回水率达78%以上。该工艺已成功应用于-200目占95%的金矿氰化尾渣脱水,产品含水量小于18%。用于-400目85%金矿石焙砂产品脱水,产品含水量小于14%;用于-200目80%铁矿尾矿脱水,产品含水量小于16%。目前,铁精矿脱水工艺及配套设备已经开发出来。
三。河南某金矿尾矿应用实例
(1)总体情况
河南某金矿为全泥氰化煤泥水厂,日处理尾矿量约500t。氰化物尾矿的基本数据见表1:
表1河南省某金矿氰化尾渣基本参数
(二)脱水筛尾矿干排工艺及生产指标
在脱水筛前期半工业试验的基础上,进行了施工。该工艺采用两级旋流器进行浓缩分级,底流通过新海多频脱水筛脱水,溢流进入原浓缩机。目前该矿原尾矿库仍可使用,故浓密机底流暂用漂白粉处理,泵入原尾矿库。工艺流程图如图1所示。
图1某金矿500t/d尾矿干排质量流程图
该工艺的生产指标见表2:
表2尾矿干排生产指标
(3)效益分析
1.治疗费用:
表3脱水筛多频尾矿干排处理费用
2.达标后回收液的价值
按每吨矿石0.62m3/t的回水计算,物料价格如下:NaCN 8元/㎏,黄金250元/g,白银6元/g。
氰化钠:0.62m3/t×190g/m3×8元/吨=0.94元/吨。我的
黄金:0.62m3/t×0.03g/m3×250元/g=4.65元/吨。我的
白银:0.62m3/t×1.5g/m3×6元/g=5.58元/吨。我的
水:0.62m3×0.6元/m3=0.37元/吨,矿
合计:0.94+4.65+5.58+0.37=11.54元/吨。
3.节省的漂白粉处理成本:
常规漂白粉处理成本:10元~ 12元/吨矿
4.综合效益分析
该矿日加工能力为500吨,年工作日为330天。
那么,每干排处理1吨矿石的经济效益为:11.54元-1.7元(脱水成本)+10元(节省的漂白粉)= 19.87元。
年综合效益为19.87元/吨× 500吨/天× 330天/年= 327.855万元/年。
四。结论
(1)采用多频脱水筛干排全泥氰化金尾矿。脱水后,干尾矿含水率小于15%,完全满足干排尾矿的要求。
(2)河南某金矿采用该工艺运行成本仅为1.7元/吨矿,每年可节约漂白粉成本165万元,综合效益可达300万元/年。具有良好的企业效益和社会效益。
(3)实践证明,多频脱水筛尾矿干排工艺投资少,运行费用低,回水率高,可最大限度回收氰化钠,效益显著,值得在行业内推广。