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尾矿干排筛的工艺流程图(高频脱水筛)

尾矿干排筛的工艺流程图(高频脱水筛) 多频脱水筛工艺在全泥氰化尾渣干排中的应用

文摘:提出了多频脱水筛技术在全泥氰化工艺中应用的可行性,并成功应用于河南某金矿,获得了含水率小于15%的干尾矿。详细介绍了河南某金矿该工艺的技术流程和生产指标,综合分析了脱水筛的运行成本和经济效益。实践证明,该技术投资少、运行费用低、水回收率高、效益显著,并能最大限度地回收氰化钠。

一.导言

全泥氰化炭浆提金技术在中国已经应用了几十年。该技术是国内外黄金生产中成熟先进的技术,对国内黄金生产的发展具有重要作用。由于其工艺特点和金的特性,氰化钠一直被用作浸金剂,但目前还没有好的替代剂。泥氰化尾渣中含有大量的氰离子,高达200-300mg/L,由于氰化钠有剧毒,如果不进行严格的废水处理,无法达到环保要求。全泥氰化尾渣的处理一般分为湿排和干排。

(1)尾矿的湿法排放:

1.用漂白粉处理尾矿

全泥氰化厂的尾矿用漂白粉处理后,用湿法排入尾矿库。常规漂白粉的处理成本为10 ~ 12元/吨。即使尾矿处理后也只能达到0.5mg/L,只能排入尾矿库循环使用。对于该工艺,还需要进行尾矿库防渗处理,漂白粉处理工艺成本较高。

2.尾矿库铺设防渗膜

尾矿湿排,尾矿库设置防渗膜,回水返回生产循环。这种工艺投资大,容易渗透,回水率在50%左右。由于环保要求,不允许采用该工艺。

(2)尾矿干堆——传统的压滤机、带式过滤机、陶瓷过滤机脱水工艺:

压滤机用于过滤氰渣,滤液返回系统循环使用。滤饼的含水量为18-25%。该工艺可有效回收氰化物,降低选矿厂新鲜水消耗。但由于压滤机的滤布容易损坏,需要经常更换,这种设备的生产成本较高(带式过滤机和陶瓷过滤机的投资和成本都比压滤机高),成本在6 ~ 8元/t。

二、新海多频脱水筛尾矿干排新技术

鑫海浓缩脱水旋流器+高效多锥浓缩机+高效多频脱水筛组合单元脱水工艺设备组合系统,每台设备都有独特的结构设计,可以说是尾矿干排的绝配。这一体系可适用于-400目95%以内的几乎所有矿物,不同矿物脱水后的含水量可控制在10 ~ 20%。该设备组合具有投资少、效率高、装机功率低、运行费用低(1.5-2元/吨)的优点。脱水后的尾矿可以出口用于制砖、铺路和制作加气混凝土。浓缩机溢流水可返回浓缩机,回水率达78%以上。该工艺已成功应用于-200目占95%的金矿氰化尾渣脱水,产品含水量小于18%。用于-400目85%金矿石焙砂产品脱水,产品含水量小于14%;用于-200目80%铁矿尾矿脱水,产品含水量小于16%。目前,铁精矿脱水工艺及配套设备已经开发出来。

三。河南某金矿尾矿应用实例

(1)总体情况

河南某金矿为全泥氰化煤泥水厂,日处理尾矿量约500t。氰化物尾矿的基本数据见表1:

表1河南省某金矿氰化尾渣基本参数

项目

数值

项目

数值

纸浆密度

43%

氰化钠

190克/立方米

ph值

10.5~11.5%

金级

0.02 ~ 0.04克/立方米

粒度

-200目90%

Ag级

1.0 ~ 2.0克/立方米

原尾矿用漂白粉处理,然后湿式排放。仅漂白粉一项每年花费就达165万元,有时漂白粉处理不彻底。同时,尾矿中的部分溶解金银随尾矿排放而流失。按照安全主管部门的要求,如果需要新建尾矿库,需要办理环境影响评价、安全生产评估等各种手续。审批手续麻烦,尾矿库投资也很大。而干尾矿堆的使用延长了尾矿库的使用寿命,给企业带来了较好的经济效益。

(二)脱水筛尾矿干排工艺及生产指标

在脱水筛前期半工业试验的基础上,进行了施工。该工艺采用两级旋流器进行浓缩分级,底流通过新海多频脱水筛脱水,溢流进入原浓缩机。目前该矿原尾矿库仍可使用,故浓密机底流暂用漂白粉处理,泵入原尾矿库。工艺流程图如图1所示。

图1某金矿500t/d尾矿干排质量流程图

该工艺的生产指标见表2:

表2尾矿干排生产指标

项目

产量,%

干矿石,吨/小时

水量,m3/h

浓度百分比

原始尾矿

100

20.8

27.5

43

主气旋

下溢

53

11

4.5

71

泛滥

58

12

26.9

30

两级旋风分离器

下溢

18

3.7

一点六

70

泛滥

40

8.32

25.3

25

高效增稠剂

下溢

40

8.32

12.48

40

泛滥

0

0

12.82

0

多频脱水筛

筛上

60

12.48

2.2

八十五

减筛

11

2.2

36

36

根据以上生产指标分析,脱水筛网最终产品得率约为60%,含水率小于15%,约40%的浆料经过浓缩机处理。浓缩机底流浓度40%左右,目前综合回水率46.6%,吨矿回水0.62m3/t,如果在浓缩机后增加一台小型压滤机,总回水率可达75%以上。由于尾矿在进入浓缩机之前已经经过了两级水力旋流器的分级,压滤机入料的矿浆粒度非常细,对滤布的磨损很轻,从而延长了使用寿命,降低了成本。

(3)效益分析

1.治疗费用:

表3脱水筛多频尾矿干排处理费用

项目

金额(万元/年)

使用的劳动力成本

800 * 12 * 6 = 129600/年

12.96

电费账单

30KW*330*24*0.75*0.65=115830/年

11.58

脆弱部分

泵:(6个月换一次)5万元/年

脱水筛网:(12个月更换一次)30,000/年

其他:4万/年

吨矿石成本

2.54万/16.5万吨矿=1.7元/吨矿

工作制度:每天3班,每班2人,每人工资:1800元/月,运行330天。

从表3可以看出,该工艺处理每吨矿石的成本仅为1.7元,远低于压滤机、带式过滤机和陶瓷过滤机。

2.达标后回收液的价值

按每吨矿石0.62m3/t的回水计算,物料价格如下:NaCN 8元/㎏,黄金250元/g,白银6元/g。

氰化钠:0.62m3/t×190g/m3×8元/吨=0.94元/吨。我的

黄金:0.62m3/t×0.03g/m3×250元/g=4.65元/吨。我的

白银:0.62m3/t×1.5g/m3×6元/g=5.58元/吨。我的

水:0.62m3×0.6元/m3=0.37元/吨,矿

合计:0.94+4.65+5.58+0.37=11.54元/吨。

3.节省的漂白粉处理成本:

常规漂白粉处理成本:10元~ 12元/吨矿

4.综合效益分析

该矿日加工能力为500吨,年工作日为330天。

那么,每干排处理1吨矿石的经济效益为:11.54元-1.7元(脱水成本)+10元(节省的漂白粉)= 19.87元。

年综合效益为19.87元/吨× 500吨/天× 330天/年= 327.855万元/年。

四。结论

(1)采用多频脱水筛干排全泥氰化金尾矿。脱水后,干尾矿含水率小于15%,完全满足干排尾矿的要求。

(2)河南某金矿采用该工艺运行成本仅为1.7元/吨矿,每年可节约漂白粉成本165万元,综合效益可达300万元/年。具有良好的企业效益和社会效益。

(3)实践证明,多频脱水筛尾矿干排工艺投资少,运行费用低,回水率高,可最大限度回收氰化钠,效益显著,值得在行业内推广。

 
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