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-可编程序控制器在吨重型冶金吊车电气改造中的应用(小型吊车的控制设计)

-可编程序控制器在吨重型冶金吊车电气改造中的应用(小型吊车的控制设计) PLC-5可编程控制器在330吨重型冶金起重机电气改造中的应用

首钢第二炼钢厂205#(330t)铁水起重机是从比利时引进的老设备。三班倒作业,工作非常繁重,高温、多尘、腐蚀性气体、振动、环境恶劣。原起重机的主起升机构由两台280KW异步电机驱动,由固定的初始励磁动力制动系统控制,完全由一个继电器控制逻辑联锁,一个时间继电器控制延时控制。大量的通断触点和“延时”变化增加了电机的故障率和损坏数量。大车运行机构原为磁放大器控制的DC发电机电机调速系统。磁放大器系统老化严重,技术落后,备件无法解决,对正常生产构成严重威胁,必须对电气系统进行改造。我们采用美国PLC5可编程控制器对205#铁水吊车的电气控制系统进行改造,于1999年3月底投产,至今运行良好。1.PLC5控制系统的优点:(1)PLC5具有编程性能稳定、内部功能强大、资源丰富、结构牢固、模块和端子排更换方便、抗冲击能力强、耐腐蚀、允许在高温下工作等特点。,为环境恶劣的起重机电控系统提供了强有力的支持,使起重机用PLC改造成为可能,更容易被用户接受,为这次电控系统改造奠定了基础。(2)由于2)PLC的应用,省去了主提升电控设备复杂继电器之间的联锁连接,省去了延时继电器和逻辑控制继电器,大大简化了系统。所有逻辑和延时控制均由PLC监控,延时准确,程序稳定,大大增加了电控系统的可靠性,大大降低了维修量和故障率。(3)改造后的PLC系统既保留了原线路的所有控制功能,又充分利用了PLC的内部资源,增加了系统的空载“故障自检”功能。一旦发生故障,无需人工封线或强制触点分析查找故障点,处理简单直观,特别受维护人员欢迎。(4)充分利用PLC的内部功能,编写防误程序。比如在“下”再生制动瞬间,直接将主控制器设置到“上”的位置,可以保证平稳过渡,自由停车,杜绝了以往因上述操作造成的反接击穿甚至烧毁电机转子的事故。PLC可以有效地监控过渡过程。如果在规定的时限内没有完成加减速的过渡,车辆会停下来保护。(5)借助PLC监控的优势,主回路的整流接线也得到了改进,消除了电机的三次谐波,减少了其发热。同时还研制了低速检测装置,取代了原来的比利时双线圈低速检测继电器。(6)大车运行机构电气系统改造中,利用PLC编程的优越条件,采用四级加速接触器调压电路,可以实现自动加减速的六级特性,保证主控制器从正转方向运行到反转方向时,四台27.8KW复合励磁电机的速度平稳自动过渡,这在原继电器控制系统中是根本无法实现的。第二,PLC系统改造的结论。(1)经过8个月的工业运行,PLC 5控制系统具有良好的性能、可靠性和耐久性。在定期检查的情况下,该系统基本免维护,受到用户和二炼钢厂维护人员的好评。(PLC 5系统投运后,主提升电机没有再出现故障。按照以前每年烧毁9台280KW电机计算,直接经济效益可达135万元。此外,因电机故障而少炼钢造成的经济损失。PLC控制的经济效益非常显著。

 
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