本网讯 近日,在孙村煤矿洗选厂技术人员的指导下,浮精破碎机的放置位置转了个方向,这样一个小小的变动,年可节约费用50万元。
原来,浮精破碎机沿精煤皮带倾斜方向放置,煤泥极易进入轴承座,导致轴承损坏,更换频率高、投入大,大大影响了整体运行效率。为此,洗选厂技术人员不断拓思路、想对策,通过将浮精破碎机改为水平放置,有效避免了煤泥进入轴承座现象,减少了破碎机维护的工作量。
“以前,浮精破碎机上的轴承两三天就得换一次,经过改造之后,更换周期延长为60天,每年可节约一笔不小的支出。”该矿洗选厂副厂长王本强说。
近年来,孙村煤矿从节约、管理上狠下功夫,自下而上倒逼成本,自上而下落实责任,深挖各项潜在的效益增长点。该矿以创建“节约型团队、节约型班组”为载体,大力开展修旧利废和“五小创新”活动,让全员参与到节支降耗的热潮中。同时以成本倒逼为导向,以控制材料消耗为突破口,建立了全面的预算指标体系和管理体系,进一步强化预算费用刚性管控,各项目部通过每月召开经营分析会加强成本动态控制和分析,对成本发生情况、费用超支情况和目标管理情况进行考核兑现,极大地调动了干部职工控成本的积极性,确保了企业高质量发展。