本站讯 8月12日中班,博选公司唐口选煤厂三楼岗位司机董光木上岗后,先检查了一期高频筛筛下水管路阀门的开启情况,才通知集控员开车。据董光木介绍为实现高频筛筛下水中煤泥的二次回收,此处新安设阀门,用来改变筛下水的去向。
为增强洗煤创效能力,唐口选煤厂围绕精煤、洗混煤等高附加值产品的保质增量,大做文章。据了解,该选煤厂的两套重介选煤系统,由于是分期技改完成,又受车间厂房空间制约,造成一期系统产生的煤泥水经高频筛回收后,直接入浓缩池,再由压滤车间处理成为煤泥。化验结果显示,一期煤泥高频筛筛下水中含有较多大于0.2毫米煤泥颗粒,如果这部分煤泥能进入洗混煤,不但增加收益,还会减少压滤车间后续处理量。
为此,该选煤厂决定对高频筛筛下水中煤泥颗粒进行二次回收。经现场勘察和技术论证后,他们决定在车间三楼高频筛筛下水管路处安设阀门,并重新安设一条管路,让一期高频筛筛下水通往一楼离心液桶,然后由离心液桶,进深锥浓缩池、煤泥分级旋流器组,完成二次回收。
改造完成后,煤泥水中大于0.2毫米的煤泥颗粒,被大量回收到洗混煤中,每小时约增加产量8.5吨,按当前日生产14小时,洗混煤和煤泥差价170元计,一天回收煤泥可实现增收2万多元。