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【聚力变革 逆势突围】国内首例!康格公司自主研发“绿采”技术再迈新台阶

本站讯 今年1-2月份,康格公司在岱庄充填工程部,实施的“平铺式4500米长距离大方量膏体充填管输可行性实验”,引得广泛关注,众多国内矿业集团亲临现场或通过电话进行详细了解。

“膏体料浆已全部安全输出,整个环节无异常,现在准备进入压风压水清管收尾阶段。”2月6日,随着该公司充填集控中心调度声音从各个岗位的传呼机传出,实验现场响起热烈的掌声,标志着国内充填开采大方量膏体管输距离最远、管径最大、弯路最多的平铺式泵送打压实验一次性成功。此项,也再次刷新全国纪录。

实施绿色充填开采,是解决煤矿企业传统采煤工艺带来的矸石排放、采煤塌陷等问题,实现生态和效益双赢的新路径。但是部分矿井现场条件不同,长距离安全管输难题,一度制约了部分矿井单位充填开采的实施,致使部分矿业集团在实施充填开采上“有其心无其力”。

“此次实验意义重大,是我们充填开采长距离大方量管输技术从‘纸上研究’,到‘落地见效’的最有力证明,为今后膏体长距离采空区充填开采实施,奠定坚实基础。”该公司总经理李秀山介绍。此次实验,他们选用1000余根内径190毫米以上的无缝钢管,采用9圈椭圆形布置,设置35处90度拐弯,地面水平管路总长度超过4500米。

据了解,早在2019年2月,该公司在承接的新河矿业充填项目建设中,就曾创出充填管输1060米垂深和5300米输送距离的两项目国内纪录。

“此次试验与之不同,新河充填项目5300米管输,有着来自1000多米垂深立管的膏体压力,给长距离管输增加了动力,减轻了膏体管输泵送压力。此次实验是地面平铺式,是对整套系统安全稳定性的一场极大考验,相比而言,操作难度更高、各项指标要求更严。”该公司技术人员、此次实验项目施工负责人解飞翔介绍。

破解充填开采成本高、施工难度大、充填效率低问题,是当前国内实施充填开采的“老大难”。该公司作为有着13年绿色充填开采经验的行业领跑企业,始终坚持把绿色发展作为重要政治责任和社会责任,不断加大科技投资力度,在充填开采技术研发上求突破。目前,该公司在充填开采相关的设计、制造、安装、建设、培训、智能、运营等方面,均走在行业前列,并制定发布了国家标准2件、山东省地方标准1件、国家行业标准5件。

2019年底,该公司在山东省充填开采工程技术研究中心的基础上,挂牌成立充填开采研究院,设立充填开采战略研究所、智能控制研究所、充填工艺研究所、充填材料研究所、充填设备研究所、智慧充填展示中心的“五所一中心”科研布局,力求在充填开采完善技术工艺、降低成本、提高效益等方面发挥其重要作用。

2020年12月份,由该公司充填开采研究院自主研发的快速隔离技术,已在该公司岱庄充填工程部进行可行性实验,效果良好,预计此项将为充填开采隔离环节提升16%的工作效率。2021年年初,该公司设计的快速隔离充填液压支架已经完成,经论证通过实施运行后,将大幅提高充填开采工作效率。

此外,该公司在智能充填自主研发方面,也取得显著成效。2019年,他们建成全国首套智能化充填系统,先后在岱庄生建充填项目和原许厂煤矿投入运行,实现生产效率提升30%以上。2020年,他们进一步升级优化该系统,研发出《KG3000矿山智能充填系统》,取得国家软件著作权。下一步,他们将把该系统在当前施工和今后承接的充填项目上投入运行。

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