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准能维修中心自制润滑装置延寿命降成本

准能维修中心自制润滑装置延寿命降成本

截至7月13日,国家能源集团准能集团设备维修中心自主设计的24H平路机减速机润滑装置使用了一年,实现了铲刀回转减速系统的高效润滑,切实提高了减速机齿圈及转盘齿条的使用寿命,降低了检修成本。

24H平路机铲刀长7.315米,依靠2个回转减速机驱动铲刀转盘齿条进行作业。因设计缺陷,该设备回转减速机总成无润滑装置,减速机内齿圈与转盘齿条处于无润滑状态,相互啃噬、磨损较快。处理此类故障费时费力、成本高昂,至少需要4至5名检修工连续作业16小时,配套更换价值10余万元的齿圈、齿条。

为解决此问题,该中心检修人员集思广益,成立专项小组,通过大量勘察、研究、试验,决定在回转减速机壳体外侧开直径0.5厘米的通孔,利用带螺纹接头,连接胶质润滑管路至润滑林肯泵分油器,形成了自动润滑装置。同时,为精准控制注油量,检修人员在分油器上安装时间继电器,可实现每隔8小时注油一次。

目前,该润滑装置已经在5台24H平路机减速机上应用。未安装润滑装置前,减速机齿圈和转盘齿条的平均寿命是4000小时,使用自主设计的润滑装置后,减速机齿圈和转盘齿条的平均寿命可延长到12000小时,不仅大大减少了职工劳动量,每年还累计节约成本100余万元。

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