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宝鸡热电厂:优化停炉工艺降本增效

宝鸡热电厂:优化停炉工艺降本增效

  本网讯 近日,大唐宝鸡热电厂首次采用新工艺对机组进行保养,实现2号机组启动后水汽品质完全合格,并网一次成功。

  此前,该厂机组锅炉停炉保养均采用成膜胺法,一台机组一次需要加十八胺停炉保护液400公斤。随着该化学药品价格不断上涨,机组保养成本也水涨船高。为此,该厂结合设备实际情况,经充分调研论证,最终设计制订了采用氨水碱化烘干法进行停炉保养的技术方案。该方法通过停炉前提高给水、凝结水PH值,准确控制加氨量和循环时间,保证停炉后金属壁温差不超过锅炉允许值,从而提高放水压力和温度,并利用炉膛余热烘干锅炉受热面,使表面形成碱化膜,起到了良好的防锈蚀作用。

  相较于之前采用的成膜胺法,新工艺不仅对水汽系统起到良好的防锈蚀保护作用,而且保养液成本极低,每次可节约费用2万余元。

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