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高炉内锌平衡与结瘤的分析

高炉内锌平衡与结瘤的分析 高炉锌平衡及结瘤分析

锌是高炉中的有害元素之一,它在高炉中的循环富集会给高炉生产带来很大的危害。过浓会严重影响热力系统、气流分布、高炉消耗等。在一定条件下,还会造成炉内结瘤,严重影响正常生产。为了解湘钢高炉锌负荷及其平衡对炉内结瘤的影响,通过现场取样对湘钢3、4号高炉锌负荷及锌平衡进行了计算和分析,并对结瘤情况进行了取样分析。

一、测试方法和数据采集

对湘钢原燃料3BF和4BF分别取样,每座高炉取6组样品。第一天,从熔炉中取出原料和燃料样品,包括烧结矿、球团矿、澳大利亚矿(3BF)、南非矿(4BF)、焦炭和煤粉。第二天取相应的高炉产品样品,包括铁水、高炉渣、煤气灰、粉尘。

根据高炉日报提供的数据,计算取样期间生铁产量、渣量、原料量、燃料量(烧结矿、球团矿、澳大利亚、南非、焦炭、煤粉)和高炉渣量。煤气灰和除尘灰按月平均计算。

分析来自肿瘤部位的肿瘤样品的化学成分。

二。湘钢3BF和4BF锌的平衡

(3BF和4BF锌负荷计算分析

高炉锌负荷是指每生产一吨铁,原料和燃料带入的锌总量。一般高炉锌负荷越高,对高炉生产的潜在危害越大。

锌负荷的计算公式如下:

xzn =σXi

式中,Xzn为锌负荷,kg/t;Xi是每种原料和燃料投入高炉的锌量。本研究的原料包括烧结矿、球团矿、进口球团矿、澳大利亚矿、南非矿、焦炭、焦碳和煤粉。

表1和表2分别统计了湘钢3BF和4BF在生产期间的高炉原燃料锌负荷,以及用上述公式计算的六组锌负荷。其中,前三组3BF的样品未添加进口球团矿,后三组样品添加了4BF的进口球团矿,进口球团矿替换为南非矿。

表1 3BF炉料锌负荷和总锌负荷

充电负担

团块

小球

进口颗粒料

敖矿

焦炭

坚果可乐

树胶

锌的总负荷

一个

2

平均的

0.4861

0.5054

0.4917

0.6191

0.7426

0.5869

0.5720

0.0757

0.0783

0.1035

0.0474

0.0554

0.0630

0.0706

0.0038

0.0024

0.0315

0.0126

0.0223

0.0165

0.0091

0.0114

0.0116

0.0116

0.0137

0.0222

0.0201

0.0167

0.0208

0.0598

0.0104

0.0250

0.0035

0.0038

0.0018

0.0016

0.0447

0.0502

0.0176

0.0011

0.0013

0.0028

0.0111

0.0128

0.0027

0.0053

0.6108

0.6254

0.6256

0.7152

0.9294

0.7563

0.7167

表2 4BF炉料锌负荷和总锌负荷

充电负担

团块

小球

南非矿山

焦炭

坚果可乐

树胶

锌的总负荷

一个

2

平均的

0.5164

0.4861

0.5109

0.6224

0.6331

0.6704

0.5732

0.0424

0.0888

0.0834

0.0417

0.0439

0.0516

0.0586

0.0173

0.0134

0.0092

0.0096

0.0122

0.0142

0.0126

0.0123

0.0168

0.0116

0.3208

0.0140

0.0778

0.0756

0.0017

0.0025

0.0008

0.0009

0.0011

0.0339

0.0068

0.0048

0.0038

0.0056

0.0125

0.0096

0.0020

0.0064

0.5949

0.6114

0.6215

1.0079

0.7139

0.8497

0.7332

从表1和表2的数据可以看出,3BF的锌负荷在0.61-0.93kg/t之间波动,其平均值为0.7167kg/t;4BF锌负荷在0.59 ~ 1.01kg/t之间波动,平均值为0.7332 kg/t

从图1可以看出,在这两座高炉入炉的原燃料中,烧结矿代锌量最高,为0.5720kg/t,占锌负荷的79.80%,其次是球团矿,占4BF锌负荷的9.85%。4BF烧结矿代锌量为0.5732kg/t,占锌负荷的78.18%。可以看出,这两座高炉中绝大多数的锌来自烧结矿,其次是球团矿,4BF焦炭替代的锌也不容忽视,占比较大。

表3统计了国内外部分高炉的锌负荷。从表3可以看出,湘钢高炉锌负荷明显高于国外先进高炉,也高于《高炉炼铁工艺设计规范》中入炉锌负荷控制在0.15kg/t以下的标准。但与国内其他钢铁企业(宝钢除外)高炉相比,炉内锌负荷基本处于同一水平,锌负荷远高于规范提出的标准。

表3国内外高炉锌负荷

企业

鼓风炉

锌负荷/(千克·吨-1)

时间

吴宏彬

Raahe芬兰

萨尔茨吉特

比利时西德玛

猪烤炉

宝山钢铁厂

攀钢

鞍钢

规范

2、3BF

1、2BF

7BF

0.075

0.064

0.192

0.139

0.140

0.130/0.040

0.830/0.833

0.506

0.15

1998

1998

1998

1998

1998

2003

2005

2006

(二)湘钢3BF和4BF锌消耗

高炉中的锌主要随铁水、高炉渣、煤气灰、粉尘灰等排出。试验中,对铁水、高炉渣、煤气灰和粉尘灰中的锌样品进行了测试,测试后的计算结果见表4。其中,除尘灰按当月统计的平均值计算。两座高炉锌消耗的变化如图2所示。高炉锌总支出的计算公式为:

yzn =σyi

式中Yzn为锌的总消耗,kg/t;Yi是高炉各种产品带走的锌量。在本研究中,高炉产物包括铁水、高炉渣、煤气灰和除尘灰等。,kg/t,计算结果见表4。

从表4和图2可以看出:

1.对于3BF,锌的总消耗在0.18 ~ 0.24kg/t之间波动,平均值为0.2047kg/t,其中铁水、高炉渣、煤气灰和粉尘灰中锌的平均消耗分别为0.0612、0.0587、0.0571和0.0278kg/t,占锌的平均总消耗。

2.对于4BF,锌的总支出在0.14-0.69kg/t之间波动,其波动幅度较大,与取样期间高炉炉况不理想有关。锌的平均消耗为0.3110kg/t,其中铁水、高炉渣、煤气灰和粉尘灰中锌的平均消耗分别为0.1593、0.0651和0.000。分别占锌平均总支出的51.23%、20.92%、6.85%和20.99%。可见4BF锌支出以铁水为主,高炉炉渣和除尘灰为辅。

表4两座高炉锌消耗的分布

取样数

3号高炉

4号高炉

熔融铁

高炉矿渣

气体灰分

除尘灰

总支出(Yzn)

熔融铁

高炉矿渣

气体灰分

除尘灰

总支出(Yzn)

一个

2

平均的

0.0200

0.0230

0.0220

0.1080

0.0950

0.0990

0.0612

0.1152

0.0928

0.0928

0.0160

0.0224

0.0128

0.0587

0.0722

0.0676

0.0631

0.0378

0.0576

0.0442

0.0571

0.0278

0.0278

0.0278

0.0278

0.0278

0.0278

0.0278

0.2351

0.2112

0.2056

0.1895

0.2027

0.1838

0.2047

0.0320

0.0550

0.0250

0.5910

0.1820

0.0710

0.1593

0.1440

0.1184

0.0384

0.0128

0.0064

0.0704

0.0651

0.0176

0.0213

0.0139

0.0176

0.0278

0.0297

0.0213

0.0653

0.0653

0.0653

0.0653

0.0653

0.0653

0.0653

0.2589

0.2600

0.1426

0.6867

0.2814

0.2364

0.3110

(3)湘钢3BF和4BF锌的平衡

高炉锌平衡是指高炉总锌负荷与总锌排放量之差。锌的平衡计算公式如下:

Zzn = Xzn - Yzn

式中,Zzn为锌平衡值,kg/t;Xzn为总锌负荷,kg/t;Yzn为总锌消耗,kg/t。

根据表1和表2的统计和计算结果,湘钢3BF和4BF的锌平衡如图3所示。

从图3可以看出,3BF和4BF中锌的平衡量分别为0.5120kg/t和0.4222kg/t,说明每生产一吨铁水,3BF和4BF中锌的富集量分别为0.5120kg和0.422kg,锌收支的相对误差分别为71.44%和57.58%。在高炉内,一部分无法排出的锌可能凝结粘附在煤气上升管、炉喉、炉体上砖衬和大钟内表面,被氧化成锌小结,而另一部分锌则沉积在炉上砖衬的缝隙或壁面上,氧化体积扩大损坏炉衬或造成结瘤,这与3BF结瘤严重、休风频繁相吻合。在取样期间,4BF的炉况也不稳定。

三。锌诱导结瘤的分析

(a)锌在高炉中的移动

进入高炉的锌是一种微量元素,来自高炉的原料和燃料,以ZnO和ZnS的形式进入高炉。因为高炉上下的热力学条件差别很大,而且锌的还原温度和液体沸点都很低,所以很容易气化。因此,锌在高炉下部还原气化后,随气体上升到高炉上部的低温区,在下落的炉料上氧化冷凝,然后与高温区的炉料还原气化形成循环。气化后,部分锌在高炉上部凝结成粉尘,被煤气带走,部分锌进入渣铁排出炉外,其余在炉内循环富集。

(2)湘钢工业炉锌富集分析

根据湘钢3BF和4BF锌平衡分析,锌的富集比较大,入炉锌不能有效排出。现场生产情况是,2005年以来,1BF、2BF、3BF的热工制度极难控制,焦炭负荷变化频繁。通过休风降料位检查,发现三座高炉上部有结瘤现象。在高炉结瘤处理过程中,对ZBF炉体上部环形结瘤的不同部位进行了取样分析,分析结果如图4所示。

从图4中各肿瘤成分的变化趋势可以看出,在6个肿瘤样品中,除6号样品中锌含量相对较低外,其余5个样品中锌含量相对较高,6个样品中锌的质量分数分别为49.56%、15.04%、27.97%、55.78%、58.72%和8.88%,其中5号样品同时, 3号和6号肿瘤样品中SiO2和Al2O3的含量比其他样品高几倍到十几倍,每个肿瘤样品中SiO2和Al2O3的比例几乎为1: 1。 这说明在肿瘤形成过程中,进入高炉的粉矿在蒸汽和气流的作用下粘附在凝结的锌上,在炉喉500 ~ 600℃烧结,参与了肿瘤的形成。

碱金属方面,6个样品中(Na2O+K2O)的质量分数在0.40%-3.92%之间,相对较小。由此可见,高炉结块不是钾、钠等碱金属常规循环富集造成的。

从以上分析不难发现,湘钢高炉结瘤问题一方面在于原燃料锌负荷高;另一方面,高炉排锌效果不理想,排出的锌不到进锌量的50%。进入高炉的锌大部分仍存在于高炉中,在炉内不断富集,循环富集的结果必然导致高炉结瘤,给正常生产带来不利影响。

另外,根据文献研究,每年进入高炉的锌的临界值为0.3t/m3,如果超过这个值,就会导致炉块的形成。本文根据上述锌平衡,湘钢3BF和4BF年锌摄入量分别约为0.589t/m3和0.377t/m3,均高于炉内锌的临界值。因此,可以确定锌是炉喉和上部结瘤的主要原因。

四。结论

(1)湘钢3BF和4BF平均锌负荷分别为0.7167 kg/t和0.7332kg/t,其中烧结矿锌占锌负荷的78%以上,是锌负荷的主要来源。

(2)湘钢3BF和4BF锌总支出分别为0.2047kg/t和0.3110kg/t,其中3BF锌主要花在铁水、高炉渣和煤气灰上,占锌总支出的86.47%,4BF锌主要花在铁水上,占锌总支出的51.22%。

(3)湘钢3BF和4BF锌平衡量分别为0.5120kg/t和0.4222kg/t,绝对误差较大,表明湘钢高炉排锌效果较差。

(4)通过对炉喉处的结核取样分析,样品中锌的质量分数为8.88% ~ 58.72%,半数样品中锌的质量分数达到或超过50%,是结核中最重要的部分。两座高炉的年锌摄入量比锌的临界值高0.3t/m3,说明锌是湘钢高炉结渣的主要原因。

 
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