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高炉料仓设计(高炉底料线)

高炉料仓设计(高炉底料线) 一种提高高炉料仓给料精度的方法

石秀琴,李玟,李茂忠,李涛,贾鹤增(山东泰山钢铁股份有限公司动力部,山东莱芜271100)摘要:为了提高高炉料仓给料精度,提出了三种方法:用变频器控制振动筛的给料速度,通过软件过程控制进行动态补偿,软硬件联合控制,并在太钢高炉得到了应用。结果表明,料仓给料精度提高,下料偏差由10%降至2%。关键词:高炉炉料仓;进料精度;偏差;振动筛;动态补偿图分类号:TF325.3文件识别码:B文号:1004-4620(2005)02-0052-01 1前面提到,高炉上料时,由于原料成分和含水量的不同,不同的原料从振动筛到称重漏斗的进料速度不同,振动筛的挂料也不同。此外,振动筛停机时,惯性会产生残余振动(残余振动是下料偏差的主要原因),这都导致高料仓到称重料斗的实际重量与设定值存在偏差。高炉装料是一个连续的过程。为了减少偏差,应提高下料精度,尽量减小实际值与工艺设定值的偏差。偏差发生后应进行动态补偿,避免偏差的积累。2提高给料精度的主要途径2.1利用变频器控制振动筛的下料速度直接影响物料流动速度。根据进入称重漏斗的实际重量,由变频器分步控制振动筛的速度,控制原理如图1所示。速度设置(重量设置值为100%)如表1所示。

图1变频器控制振动筛速度的原理表1速度设定值的实际重量PLC控制继电器的动作逆变器速度输出0~X1%(1j+2j+3j)全组合100%额定速度X1%~X2%(1j+2j)通电,3J断电60%额定速度X2%~X3%1J通电,2J和3J断电。20%额定速度X3%~100%总功率损失速度为0。[next]

这种方案的优点是:控制原理比较简单,通过分步控制速度,基本消除了下料称重产生偏差的主要原因“残留振动”,每次都提高了称重精度。缺点:投资大,调试工作量大,要根据原料品种和含水量的不同及时调整X1 ~ X3。根据这一原理,对山东泰山钢铁有限公司(简称TISCO)的一座高炉进行了改造,将6台振动筛电机改为变频电机,分别由西门子变频器控制。改造前后下料偏差统计对比见表2(以球团为例)。表2修改前后下料偏差统计过程设定值/kg修改前/千克修改后/千克减少/%1200125012202.51500156015202.71600166016252.21800187518252.8 2.2 通过软件过程控制进行动态补偿
  高炉上料本身是一个连续不断的过程,动态补偿的基本原理是将本次由于余振等原因引起的偏差,在下次下料称量的过程中进行补偿,多减少补。工作流程如图2所示(其中设定值的大小根据工艺料批进行设定,余振大小根据原料特性和现场经验进行设定)。 图2 高炉上料动态补偿原理   该方案的优点是:硬件投资少,调试方便,将每次出现的偏差在连续动态过程中进行补偿。缺点是只适用于连续上料过程。
2.3 硬件与软件联合控制
  将软件与硬件相互配合,振筛电机由变频器控制,控制软件添加动态补偿程序。这样既可以提高每次称量的准确度,减小偏差,又可以将每次出现的微偏差在动态过程中进行补偿,适用于精度要求较高的场合。3 结束语  根据以上三种途径,结合泰钢生产实际,进行了一系列技术改造。其中原100m3高炉属于未来计划改造项目,采取第一种途径硬件投资太大,故采取了第二种途径,原程序振筛控制添加了动态补偿程序,实现自动偏差找补;450m3高炉是2002年投产的工程,炉体本身容积大,上料多,容易造成很大的偏差,采用了第三种途径;对于炼钢某些添加剂的供给,属于不连续上料,出现的偏差不能通过动态补偿进行找补,要求每次上料重量准确,故采取第一种途径。以上改造实施后,偏差由原10%左右降至2%。 关键词TAG: 有色金属 
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