磨矿分级能耗、耗钢量大、产品质量和竞争力对矿产品的品位和回收率有重要影响。因此,研究开发“磨矿分级作业智能控制系统”对工业生产意义重大,已列入国家九五重点任务。
该系统于1997年1月开始开发,依托酒钢(集团)公有选矿厂选矿厂6-1、5-1、4-1、3-14磨矿分级操作系列,实现了4个系列的DCS控制。经过设计、安装和调试,于1999年7月正式投入运行。2000年1月28日通过国家冶金工业局组织鉴定,该系统处于国内领先水平。
一、磨矿分级操作流程及特点
(1)受环境限制,给矿量检测仪器落后。
(2)分级机溢流浓度、分级水、返砂、粒度等诸多因素之间关系复杂。特别是分级机容量大,浓度检测装置的安装受工艺限制和检测滞后等因素影响,具有大惯性和纯滞后特性。
二、控制方案
对于有多年生产经验的老厂,磨矿工程技术人员和现场操作人员对设备生产能力、不同矿石处理量、球磨机磨矿浓度、分级机溢流浓度等最佳指标有着丰富的了解。采用智能控制决策,吸收这些丰富的知识来稳定球磨机的给矿量,保证磨矿浓度,稳定分级机溢流浓度,作为本系统的控制方案。根据过程中各电路的不同特点,针对不同的控制电路:1。进给控制电路;2.研磨供水和分级机供水回路;3.分级机溢流浓度控制回路分别采用智能模糊、智能PID和在线预测混合控制方案。
此外,还对球磨机的运行状况,如轴瓦温度、球磨机运行噪音等进行检测,并超限报警,保证系统的安全运行。
三。系统配置
四磨分级操作系列由DCS控制,上位机采用工业PC,下位机采用PLC。
四。监督、管理和操作站
该站以四台工控机为核心,每台监控一个系列,两台互为备用。打印机通过打印共享程序自动接受4个系列的打印作业。
该站通过MB+(Modbus Plus)网络收集、发送和处理信号。通过本网站的键盘或鼠标,可以方便地设定给定量。通过屏幕可以观察系统的各种参数,如生产过程、实时历史趋势、报表、报警等参数,以及粉磨系统的流程图,查阅历史数据。发生故障时,屏幕会详细提示故障发生的时间和类型:主要故障发生时,站内会有电铃报警;当你需要一份报告时,你可以随时通过电饭煲向打印机发送打印命令。
动词 (verb的缩写)控制站
该站采用Spinned公司Quantum系列PLC(140CPU42402)产品,性能优越,技术先进。
站内PLC是整个系统的控制核心,它与接口模块配合完成所有模拟和数字信号的采集和输出、下层控制程序的实际执行以及声纳探测信号的处理。同时,PLC通过m b+通信网络与上位监控站进行信息交换。
站内主要配备核子秤、浓度计二次处理仪表和电动操作器,均为以单片机为核心的数字处理仪表。核子秤和浓度计的二次处理仪表除具有显示和参数设置功能外,还输出与被测参数成比例的4 ~ 20mA DC信号给PLC控制柜。电动执行机构控制电动执行机构的操作,可由手动操作转为自动操作,并自动接受PLC的控制信号。此外,仪表柜还配有声纳信号转换器,将一次仪表发出的声纳信号转换成0 ~ 10 mA的DC信号,送入PLC监控磨机系统的运行。一旦出现磨腹,就会发出报警信号提醒操作人员。
不及物动词通讯网络
系统的监督、管理和操作站中的四台PC计算机和控制站中的PLC通过网卡(SA85)和网络连接器连接到MB+(Modbus Plus)网络。该网络的通信速率为1Mb/s,可以方便地扩展到未来的工厂管理信息网站。
七。智能控制方案
1.进料控制回路的模糊逻辑控制器
进料控制回路的主要决策是智能模糊控制:同时,对于进料回路的故障,如断料、下料堵塞等,控制决策中吸收了工艺人员的经验,系统可以做出相应的处理并报警。
2.溢流浓度预测的模糊控制策略。
除了一般的模糊逻辑控制器外,溢流控制器控制决策的主要内容是智能预测控制。
八、系统运行效果及应用前景。
该系统采用智能决策,有效保证了磨矿分级作业的稳定性,保证了产品质量,大大提高了磨机产能。确保系统安全运行,提高生产体验效益。
自系统投入运行以来,程序运行正常。网络通讯良好,数据采集可靠,给矿自动控制稳定。对于每小时处理70t矿石的给定值,绝对误差小于3t,溢流浓度控制稳定,浓度绝对误差小于1%,产量提高6%。该系统的顺利运行对促进选矿生产和管理的科学化、现代化和网络化,提高选矿综合效益,降低选矿成本具有重要意义。
此外,该系统可移植性强,在采矿、冶金、水泥、化工等类似过程的控制和自动化中具有广阔的应用前景。因此,这一制度的经济效益和社会效益具有广泛的辐射效应。