项目简介:
浆液混合仓是浆液输送系统中的重要设备,浆液必须在混合仓中得到充分、均匀的搅拌,才能由浓料泵输送到锅炉中。搅拌器轴原密封为高分子聚氨酯材料制成的密封圈,由于密封材料在煤泥中被磨痕造成密封长度短、密封不严等缺陷,导致煤泥频繁泄漏,严重影响设备环境卫生。煤一旦进入轴承室或齿轮箱,就会加速转动部件的磨损,大大缩短设备的使用寿命。因此,运行中需要频繁更换密封件,不仅价格昂贵,而且工作环境差,更换难度大。
针对以上缺陷,我厂对密封部分进行了改造。主要技术措施有:将搅拌轴两端搅拌叶片的安装位置移至300mm,延长轴套内外侧密封件的安装长度,改变轴头的连接方式(由焊接改为法兰连接)。改造后改变了原有的密封效果,延长了轴类配件的维修周期,简化了密封工艺,优化了维修间空。维修特别方便省力,成功解决了煤浆搅拌轴末端漏浆的技术难题。
推广应用:
改造后,改变了原密封易损的缺陷,延长了轴封的使用寿命,简化了密封工艺,优化了维修间空。维修特别方便省力,成功解决了煤泥搅拌轴密封脆弱、经常漏煤泥的技术难题。更换一次密封的维护工作量由原来的4个小时减少到现在的1个小时,一个渣浆泵搅拌仓每年可节约密封材料费用8000元。