为探索低品位含金氰化液的电解工艺及参数选择,长春黄金研究院对含金低于5 mg/L的堆浸液进行了直接电解提金的系统研究。
实验在1.832升圆筒形电解槽中进行。阳极不锈钢板,安装在罐内壁附近。阴极是一个带有13g不锈钢棉的框架,放置在槽的中心。实验所用堆浸液中各种元素的含量(mg/L): Au 4.51,Ag5.02,Cu25.10,Pb < 0.5,Zn53.90,Fe2.59,CN-0.032%,SCN-0.0015%。该液含金量与国内全泥氰化、堆浸生产的贵液相近,具有较好的代表性。在温度25℃、槽电压2.07 ~ 4.10 V、电流98 ~ 800 mA(相当于阴极面积电流2.13 ~ 17.39 a·∕·m2)、溶液闭路循环速度2.5L∕h的条件下,用4L实验溶液进行实验,结果如下。从下表可以看出,低品位液体中金的电积回收率随着槽电压和电流密度的增加而增加。当尾液中的金含量下降到某个低点时,由于某些因素(如介电电阻、浓差极化和其他杂质元素的化学行为)的影响,金在阴极的析出速度会大大降低甚至停止。如果想进一步降低尾液中金的浓度,只有提高槽电压,降低电流密度,才能炼金。
沉淀又开始了,但这样会使生产成本过高。从生产上看,3号试验尾液含金量降至0.4mg∕L,每克金电解成本约2元。停止操作更经济。此外,电解尾液必须返回到浸出过程中重新使用,并且尾液的金浓度可以更高。堆浸贵液直接电解提金试验结果
另一方面,在高浓度NaOH介质中,采用钢棉阴极从14.63mg∕L含金高品位堆浸贵液中直接电解提取金。本实验采用0.372m3电解槽,介质含5 kg ∕ m3 NaOH,在槽电压3.5V,电流浓度20 A/kg钢丝绒,温度10 ~ 15℃(室温),电解液循环速度2.5 L/min的条件下,闭路电解7小时,金的电积率达到99.65%,尾液含0.05 mg ∕金。在上述条件下循环电解7h后,尾液中金含量可降至0.02 mg/L,第二次循环电解后金的总回收率为99.92%。
上述试验表明,含金14.63mg∕L的堆浸贵液经过一次循环电解(7小时),金的提取率完全可以达到常规载金炭解吸液的技术指标。与活性炭吸附-解吸-电解工艺相比,金回收率提高了4.24%,生产成本降低了36.6%。
关键词TAG: 贵重金属 金