本网郓城讯 “每一个循环增加10多吨原煤产量,算下来,每年增加的效益很可观。”5月22日,山东能源龙矿集团李楼煤业综采队副队长葛景志说。
据介绍,李楼煤业自主设计加工的过渡架回煤体装置一经投用,就收到了安全与效益同步提升的良好效果。
今年以来,李楼煤业围绕“智慧放煤”,多措并举,深挖效益“增长点”,一举突破了综采放顶煤回收难、不安全的“瓶颈”制约,经济运行质量持续优化,安全生产稳定有序。
目前,任何采煤方法都无法将煤炭全部开采出来,开采过程中,或多或少都会有一定数量的煤炭损失,而综采放顶煤技术是煤矿提高煤炭回收率的重要技术之一。
“从煤炭初采、末采到工作面端头边角,我们想法设法改进和优化综采放顶煤技术,使煤炭回收率保持在90%以上。”李楼煤业总工程师李志深介绍说,他们“惜煤如金”,盯紧每一处开采“损失点”,有针对性地采取措施,努力实现煤炭资源颗粒归仓。
工作实践中,李楼煤业发现,传统的采面放煤工艺“重采轻放”,由此造成了煤炭资源浪费,也给工作面采空区埋下了自燃发火隐患。
为此,他们打破常规,大胆创新,变“重采轻放”为“重采重放”,进一步优化“一采一放”放顶煤工艺。
在开展放顶煤工序试验同时,他们将原有回煤体挡煤装置连接部位重新组材焊接,进行了全面升级改造。
今年5月上旬,新过渡架回煤体装置在井下1303工作面安装使用,不仅增加了放顶煤回收量,还有效减少了防灭火隐患,成为李楼煤业探索改进综采综放工作面放顶煤工艺的又一成功范例。
“科学论证,规范实施,努力促进效益最大化,为矿井实现高质量发展提供支撑。”李志深表示,他们将继续探索研究“一采一放、双轮间隔”的放顶煤工艺项目,进一步加大技术创新创效力度。