综掘机油缸实现自主维修,节约费用23万元;综掘机截割部实现自主维修,节约费用10万元……在当前高温酷暑的“高烤时节”,高煤公司交上了修旧利废“高分答卷”。
7月中旬,为提高自主修理能力,该公司对设备管理中心、综修厂、机修厂等单位进行整合,成立设备制修中心,拓展设备制修范围。设备制修中心成立以来,先后实现10余类设备的自主维修,节约了大笔材料购置及外委维修费用。
在该中心综修厂,有个与众不同的“格子间”,里面分别摆放着巷道灯修复、电缆熔接、管线自动缠绕等维修平台。这些平台都是职工自主设计、由废旧物资拼装而成。
“井下使用的巷道灯170元一个,以往坏了就丢掉了。我们通过实验发现,多数都是灯条损坏,维修一个只要几块钱,立即增加了这个维修业务。”综修厂负责人周璞说。
他们自主设计电缆熔接平台,对废旧电缆“小线”进行修复、加长。他们利用管线自动缠绕平台,对修复后的“小线”每50米盘成一盘,切实方便施工队伍领用。
该中心坚持“能自修不外委”,推动各类废旧物资价值再造。在该中心修理厂厂房,经常堆放着废旧锚杆、工字钢、钢管、托辊、钢丝绳等物资。这些在外人眼中的废料,被他们经过切割、拉直、焊接等加工,变成“哪里需要哪里搬”的宝贝。
“8月份以来,尽管天气十分炎热,我们仍大抓修旧利废,仅此一项就创效90余万元。”修理厂负责人侯成铭说。
为充分调动职工修旧利废积极性,他们深入推进班组对标竞赛活动。利用竞赛公开栏等形式,每天统计、公布班组修旧利废及创效情况,并将职工绩效工资与所在班组创效情况紧密挂钩,工资拿多少,决定于修复了多少设备、创造了多少价值。每天班前会前,职工到废旧物资中转站、环形车场挑拣废旧物资,已成为干部职工的自觉行动。
“我们充分发挥‘大自修’优势,抓准重点算细账,盯住小处抠效益,努力让降本的‘涓涓细流’汇成增效的‘盈盈湖水’。”设备制修中心负责人刘承虎说。
(通讯员 王伟伟)